图4为炉内石灰石给入与半干法生石灰给入量随炉膛出口SO2排放浓度的变化规律。对于炉外半干法脱硫,锅炉出口SO2排放值在400~900mg/m3之间时,SO2值每提高100mg/m3左右炉外脱硫剂生石灰的用量增幅较大;而当锅炉出口SO2排放值小于450mg/m3时,炉外生石灰的用量变化幅度较小。
对于炉内石灰石脱硫则恰恰相反,当锅炉出口SO2排放值小于450mg/m3时,炉内石灰石用量变化幅度较大。但是如前所述,过多的石灰石加入会催化NOx原始生成增加。因此最为合适的平衡点,应控制炉膛出口SO2排放浓度在500mg/m3,钙硫比约为2.05。
3经济效益
3.1投资成本效益
表1所示为改造前后主要污染物排放对比。与湿法工艺路线相比采用本技术路线可以完成超低排放的要求。按目前2×300MW循环流化床锅炉发电污染物控制典型技术,需配置SNCR系统+除尘器+湿法FGD+湿式电除尘,初期投资约1.6亿元。该项目按干法工艺,初期投资约1.2亿元,降低投资成本约4000万元。此外,如考虑湿法废水处理费用和烟囱防腐增加费用,节约投资将在1亿元左右。
3.2运行成本效益
与传统CFB电站相比其运行成本显著降低,表现在以下几个方面:
(1)厂用电率降低:低床压节能技术将显著降低风机能耗,按实际床压降低3.0kPa,则预计降低约0.5%的厂用电率,节电效益约400万元/年。
(2)运行可靠性提高:流态重构后,CFB锅炉的水冷壁及相关受热面磨损严重可明显改善,机组运行可靠性明显提高。按每台炉每年减少1次水冷壁泄漏导致的停机损失,节约损失约200万元/年。
(3)污染物脱除成本降低:低床温可有效提高炉内脱硫反应效率,降低脱硫剂的消耗,同时可明显降低NOx初始排放浓度。按年运行小时数5251h,年节约20%脱硝剂(尿素)和20%脱硫剂(石灰石)进行计算,经济效益为脱硫、脱硝剂节约580万元。
式中:m为单台炉尿素耗量(或石灰石耗量),t/h;P为尿素或石灰石单价,元/t;η为尿素或石灰石节约比例。
(4)高效低污染排放的运行优化集成,通过深度调试匹配、节省炉后生石灰量、单元优化与系统整体性能的协同效应,降低运行成本,估算此项年效益约300万元。
(5)较常规设计而言,低床压运行要求入炉煤粒径更细,这会导致磨煤系统设备磨损率增大、电耗增高,年运行维护费用因此将增加约60万元。
上述5项合计,年节约运行成本为:400+200+580+300–60=1420万元。
3.3实际运行效果评价
该项目自2015年投产以来,锅炉实际运行床压在5.5~6.0kPa,锅炉平均床温在870℃左右,SO2、NOx、粉尘排放指标均稳定达到超低排放要求且环保设施有足够的裕量。非供热期,双机运行期间,机组平均发电厂用电率只有6.16%,锅炉停炉检查无明显磨损情况,未发生因水冷壁磨损而导致的机组非停事件。
4结语
在国家“十三五”去产能提效益背景下,推动燃煤电厂超低排放、灵活性改造、废水零排放的需求日益增强。通过炉内清洁高效燃烧+炉内细石灰石粉脱硫+炉内SNCR脱硝+尾部烟气循环流化床半干法脱硫、除尘及多污染物(SO2、SO3、Hg等)协同脱除的技术路线,可以在降低机组初期投资和运行成本的同时,实现CFB锅炉高效、节能、低排放运行,有助于提升循环流化床锅炉机组的市场竞争力。
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