1.2 冷凝除湿的方式
目前常采用对经过脱硫塔处理后的饱和烟气进行冷却的方式,让烟气中的水蒸气冷凝后变成液态小水珠的方式,降低烟气中的烟气的含湿量的方式。在此处理过程中,饱和烟气沿着等 100%含湿量线进行冷却过程。
而烟囱出口的烟气的状态点依然为饱和状态,室外空气温度低于烟气的露点温度,从而烟囱的出口的烟气中依然有水析出,依然不能彻底解决烟囱冒白现象。所以目前多与烟气再加热的方式进行结合,进行烟羽治理,烟气在焓湿图上的处理过程如下图 3 所示。
具体热力过程:原烟气处于高温过热状态 A点,进入吸收塔后,烟气在温湿图(如图 3)上沿着等焓线从 A 点移动到 100%相对饱和湿度线 B点,烟气温度降低 t 1 -t 2 、湿度增加为 d 2 -d1。
这是一个等焓增湿的过程。采用直接或间接的方式对饱和状态 B 的烟气进行冷却,部分汽态水释放气化潜热发生相变而凝结为液态水,顺着等 100%的相对湿度线从 B 点处理到 C 点,烟气仍为相对湿度 100%的饱和烟气,但绝对湿度降低为 d 2 -d 3 ,烟气中的水蒸气含量降低。
经冷凝除湿后的饱和湿烟气 C 在烟气加热装置中被加热,再加热过程中,含湿量保持不变,在温湿图上沿着等 d 线方向进行到 D 点,加热过程中烟气温度升高,焓增大,相对湿度减小。
1.2.1 直接冷凝除湿
在吸收塔后对净烟气进行冷却,可以选择增加冷却装置,通过空气或者水对净烟气进行冷却,也可以用水直接喷淋冷却净烟气。净烟气析出的水需经特殊处理后排放或者再利用。
1.2.2 间接冷凝除湿
可通过增加浆液冷却器,首先将浆液冷却,进而冷却净烟气。浆液经浆液冷却器冷却后,以较低的温度喷入吸收塔,将烟气进行冷却,部分汽态水释放汽化潜热发生相变而凝结为液态水,使烟气中的水蒸气含量降低。
2冷凝除湿再加热技术应用实例
某电厂 1、2 号机组现有脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,工艺系统入口按SO2浓度1495mg/Nm3 ,最终SO2排放浓度按小于50mg/Nm3进行设计,采用冷凝除湿再加热技术改造治理烟羽并且SO2排放浓度达到 35mg/Nm3 ,并附加实现烟气余热利用和减少脱硫补水的功能。其中烟羽治理的目标是保证环境温度 0℃以上时烟囱无烟羽形成。
本次技术改造由脱硫塔吸收系统、浆液(烟气)冷却系统和烟气再热系统组成。将脱硫吸收塔顶层即第 3 层喷淋层改造为低温喷淋层,在其管路上设置浆液冷却器,浆液温度经过浆液冷却器降至 43℃,冷却介质采用 180t/h 的江水或循环冷却水,脱硫吸收塔出口烟气温度由 50℃降至43℃,实现减少排湿量,实现减少烟羽形成的目的;增设烟气升温系统提升排烟温度,该系统包括:升温段烟气换热器、热媒水循环系统、定压补水系统。
脱硫吸收塔入口烟气温度由 143.5℃降到 111.9℃左右,热量以热媒水形式通过升温段烟气换热器将排烟温度度 43℃的基础上提升至65℃,进一步降低相对湿度,多余的热量用于加热凝结水系统,达到消除烟羽目的的同时节能降耗。整个技术改造系统图如图 4 所示。
图 4 冷凝除湿再加热技术改造系统图
3 结论
经上述冷凝除湿再加热技术改造后,可以实现以下目标任务:
实现全面的烟羽消除;在机组满负荷燃烧设计煤种条件下可以满足超低排放要求,且有一定液气比裕量,增加浆液冷凝装置后,对脱硫也有一定促进效果;
可以实现节水目的:在 BMCR 工况,烟气温度降 7℃可节水 2.84t/h;
可以回收部分烟气余热,实现节能目的;可以减少脱硫废水排放。
相比较其它技术路线,本方案具有系统可靠,烟道阻力小,在保证环保的同时实现节能节水,空间好安排,工程简单,维护方便等优势。在投资方面也有一定的优势。
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