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印染废水回用处理工艺

北极星环保网来源:环保人2018/12/21 9:06:16我要投稿
所属行业: 水处理  关键词:印染废水 双膜法技术 中水回用

3.4.2 苏打投加量的影响

苏打即无水Na2CO3,苏打可以和溶液中的Ca2+结合生成难溶的白色沉淀碳酸钙,碳酸钙的Ksp仅为4.8×10-9,可以有效降低溶液中的Ca2+硬度.ROC浓水中总硬度、Ca2+硬度、Mg2+硬度和总硬度去除率随苏打投加量增加的变化见图 6.由图 6可知,苏打投加量从0 mg · L-1增加到800 mg · L-1时,总硬度和Ca2+硬度急剧下降至16.5 mg · L-1,总硬度去除率达到83.6%,苏打投加量继续增加,总硬度和Ca2+硬度变化不大(p>0.05).由于印染用水标准明确规定回用水的总硬度小于17.5 mg · L-1(崔家琪,2013),确定适宜的苏打投加量为800 mg · L-1.

QQ截图20181221085803.jpg

图6 苏打投加量对硬度和总硬度去除率的影响

3.5 运行成本分析

在实验室小试基础上进行成本分析,PS-石灰苏打处理印染ROC的主要处理费用包括加热费用、药剂投加费用、电费及自来水和印染过程硫酸钠节省费用.以空气源热泵加热印染废水ROC提升温度50 ℃(25~75 ℃),吨水成本10.0 元,吨水投加过硫酸钠、石灰和苏打成本5.06元,处理1 t浓水可节约自来水成本3.50元,印染节省硫酸钠成本6.80元以上,合计吨水处理成本4.76元.同膜蒸馏-化学氧化技术处理反渗透浓水(10.50元· m-3)相比具有明显的经济优势和实用价值.

经PS氧化-石灰苏打处理后的出水作为印染介质进行染色试验,在硬度满足印染回用水前提下(<17.5 mg · L-1),COD<21.5 mg · L-1时染色织物的各性能完全满足印染要求,表明本工艺处理印染ROC浓水可实现其完全回用.

4 结论

1)PS氧化-石灰苏打技术可以有效去除印染ROC中的难降解有机物和硬度,经适当处理后出水可实现回用于染色工序.

2)酸性条件有利于PS氧化处理印染ROC中的难降解有机物,最适宜的初始PS投加量为1000 mg · L-1,最适宜的活化温度为75 ℃,氧化反应过程符合一级准动力学方程.

3)PS氧化反应前后,溶液中无机和有机组分发生明显变化,硫酸钠浓度得到进一步提升,大大节省了印染工序投加量和印染成本,难降解有机物基本完成矿化.

4)150 mg · L-1的石灰投加量和800 mg · L-1的苏打投加量可以将废水的硬度降低至17.5 mg · L-1以下,出水满足印染回用水要求.

延伸阅读:

某印染废水处理厂工程设计实例

一种实现印染废水近零排放的处理方法

微生物共代谢处理印染废水研究进展


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