2.3锅炉运行氧量与烟气排放指标关系试验
经过一段时间摸索调整,烟气排放基本达到国家新环保要求。但是遇到装置区用汽负荷、入炉煤质突然变化,而且变化幅度较大情况下,当锅炉调整燃烧时,烟气SO2排放超标现象时有发生,因为烟气指标超标与锅炉氧含量之间有着密切关系。
通过试验发现氧含量低于5%以后,NOx生成量基本无变化,但是SO2生成量急剧升高。说明炉内脱硫反应的顺利进行需保持一定的含氧量,因此锅炉燃烧调整时对于氧量的控制需是十分重要的。
3烟气排放与工艺调整关系
锅炉运行调整与烟气指标之间有一定规律性,而且各指标之间还有相互牵制作用。经过多次实验,基本掌握了烟气排放工艺调整的技巧和方法。
3.1脱硫、脱硝反应过程
3.2O2、SO2、NOX工艺调整
通过观察注意到,SO2数据超标原因,多数为氧含量过大或者过小导致的,因此要求锅炉运行氧含量控制在5%~6.5%之内,以烟气环保监测点的氧含量为准。
氧含量低,脱硫能力会下降,因为脱硫反应需要一定的氧含量。从脱硫反应公式中可以看出,如果炉内欠氧运行,提供脱硫反应需要的氧含量不足,导致脱硫化学反应能力下降,从而SO2排放升高;当氧含量低至一定程度时,SO2排放会急剧上升。文中案例中锅炉运行氧含量降至约4.8%以下时,SO2排放便难以通过炉内脱硫稳定控制在排放标准以内。
炉内欠氧运行时,SO2排放会升高,但是运行过程中往往只是增加石灰石给料量,并未考虑因缺氧而导致脱硫化学反应差的问题。针对类似情况应首先调整风量,保持氧含量在5%~6.5%之内,给炉膛内创造出适合脱硫反应的条件,否则只是通过增加石灰石给料量来降低SO2排放指标是难以实现的。
石灰石给料量增加,SO2排放量降低,但是NOx排放量反而会上升,这两个指标变化方向相反。CaO是NOx生成的催化剂,所以炉内CaO增加,NOx生成量会增加。石灰石给料量过多时,导致NOx排放较高。为了降低NOx排放量加大氨水投入量,其效果会大打折扣。正确的做法是在SO2排放不超标前提下首先减少石灰石给料量,这时NOx排放会相应下降,随即再少量调整氨水量即可实现污染物经济高效达标排放。
如果SO2、NOx指标同时超标,首先应检查氧含量是否在合理范围之内,然后调整石灰石量,其次调整氨水量,最终使SO2、NOx排放指标都达到环保规定合格范围排放。这一调整顺序对于污染物排放控制有着重要的意义,否则会越调越乱。
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