4 SCR脱硝催化剂磨损原因分析
(1)大颗粒灰 :大颗粒灰堵塞是威胁脱硝装置安全稳定运行的重要因素。催化剂节距有限,大颗粒物质和块状飞灰占用催化剂孔道,造成催化剂局部积灰,从而引起其他区域烟气流速增大,造成催化剂磨损问题。
(2)烟气中灰量大 :烟气中的灰分含量是催化剂类型和节距选型重要的参考依据。由图5可知,脱硝设计灰分为38%,电厂实际运行灰分在40%以上,最高至46%,偏离设计值,超过催化剂孔道过灰能力,增大催化剂堵塞的风险,容易导致催化剂磨损问题的发生。
图5 入炉煤煤质统计情况
灰成分分析结果如表4所示,实际运行灰分中Na2O和K2O含量普遍高于设计值,灰分黏性较强,容易形成催化剂积灰堵塞,且碱金属离子容易导致催化剂中毒,影响下催化剂活性 ;飞灰灰中SiO2、Fe2O3、Al2O3等成分含量较高,经计算分析催化剂层4个取样位置磨损指数Hm均大于30%,属于磨损倾向严重的煤种,容易引发催化剂磨损。
表4 灰成分分析结果(%)
(3)烟道流场不均 :对于“W”炉,其烟气在脱硝入口断面的流场不均匀性较为严重,与脱硝入口设计条件不符,容易造成局部区域流速过高或过低,灰分过大时形成积灰,加剧催化剂磨损问题。不同截面进口烟道平均流速分布情况如图6所示。由图6可知,脱硝反应器进口烟道烟气流速最大偏差5m/s,最大烟气流速22m/s,位于靠近前墙方向,最低流速7m/s,中间烟道烟气流速相对均匀 ;进口烟道烟气O2含量分布在1%~5%,NOx浓度分布在880~1100mg/m3,氧含量和NOx浓度分布极不均匀,不利于催化剂的正常运行。烟气流速越大,飞灰对催化剂的磨损就会越严重,当局部区域流速增大时,将加剧催化剂的磨损。在反应器内部流场设计时,应避免流速过大,特别是避免局部区域流速过大。
图6 不同截面进口烟道平均流速分布情况
此外,检查发现,由于脱硝导流装置存在积灰严重的问题,导流板发生变形直接影响烟气流向,烟气入射角发生偏移,进而加剧整个反应器的流场积灰情况分布不均。
(4)吹灰器运行情况 :现场查看到声波吹灰器的喇叭口存在积灰现象,说明声波吹灰器在运行时存在吹灰效果不佳的问题 ;蒸汽吹灰器吹灰枪喷嘴距离催化剂距离太近,蒸汽吹扫磨损催化剂。
5 防止催化剂磨损的建议
(1)机组定期停机开门检查催化剂积灰情况,并及时清理 ;对于磨损严重的催化剂建议及时更换,保证NOx排放达标 ;对受损的导流板进行维修、校准。
(2)优化入炉煤煤质条件,尽量燃用低灰、低硫分煤种,做好煤质掺配,从源头解决烟气运行条件 ;优化燃烧调整,根据煤种特性及时调整配风,减少飞灰颗粒浓度及灰粒硬度,降低飞灰的磨损特性。
(3)利用数值模拟和冷态物理模型试验,重新计算SCR烟气流速及流场分布,调整导流板的安装位置和数量,避免局部烟气流速过快或过慢。
(4)结合锅炉实际运行工况,调整和选择合适的催化剂节距、开孔尺寸,提高催化剂表面材料的抗屈服硬度以及顶部加固,防止催化剂磨损。
(5)设置足够数量的吹灰装置,实行定期运行蒸汽吹灰器,调整声波吹灰器工作频次和强度,与锅炉吹灰协调进行 ;定期进行喷氨优化调整确保喷氨的均匀性,通过定期/不定期更换催化剂确保催化剂活性满足运行要求。
6 结语
随着火力发电厂烟气脱硝装置运行时间不断增加,脱硝系统面临的各种问题逐渐凸显出来。脱硝催化剂磨损堵塞问题已成为当前SCR脱硝装置乃至燃煤发电机组安全、稳定、高效运行的重要制约因素,总结分析催化剂磨损问题,这对防控和应对燃煤电厂SCR脱硝装置磨损具有重要意义。
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