2性能试验结果及分析
性能试验期间,#3机组燃烧煤种为烟煤,化学成分分析见表1。通过该煤种的燃烧,实测得出锅炉烟气中的相对湿度、温度、含尘量等技术指标。
表1煤种化学成分分析
2.1电改袋改造后的除尘效果
将1电场电除尘器改成袋式除尘器前、后的除尘效果对比见表2。
表2电改袋前、后除尘效果对比
由表2可以看出,改造前、后除尘器入口烟气相对湿度、温度及烟尘质量浓度变化不大。经过电改袋改造后除尘效率提高了0.061百分点,除尘器出口烟尘质量浓度也由近30mg/m3降至10mg/m3以下。
2.2喷入脱硫废水后的除尘效果
由于国家上网电量需求配置原因,#3机组发电负荷会根据需要进行调整,电改袋协同脱硫废水零排放改造后,在不同发电负荷下,将不同量的脱硫废水喷入除尘器前端主烟道中,除尘器在协同脱硫废水零排放改造前、后的除尘效果对比见表3。
表3协同脱硫废水零排放改造前、后除尘效果对比
由表3可以看出,随着脱硫废水喷入量的增加,除尘器入口相对湿度呈上升趋势,而温度明显下降,除尘器出口烟尘质量浓度稳定下降。除尘器入口烟尘质量浓度与脱硫废水喷入量、除尘器出口烟尘质量浓度的关系如图2所示。由图2可以看出,除尘器入口烟尘质量浓度基本保持不变,而出口烟尘质量浓度随喷入脱硫废水量的增加而呈现降低的趋势,脱硫废水最大喷入量为5m3/h时,除尘器出口烟尘质量浓度达到最低,这说明喷入脱硫废水可增强电袋除尘器的除尘效率。
图2“1+3”电袋复合除尘器出口烟尘质量浓度与脱硫废水喷入量的关系
2.3机组整体除尘效果
改造完成后经过连续运行,#3机组整体烟尘排放质量浓度均小于5mg/m3。另外,改造后除尘器风阻下降,过滤风速由1.00m/min降至0.80m/min,除尘器本体的烟气系统阻力将有所下降,可降低引风机的负荷和能耗。3结论本文通过电改袋协同脱硫废水零排放工程改造实践,提升了除尘器效率,在烟道中喷入脱硫废水,在实现机组脱硫废水零排的同时,强化了电袋除尘器的除尘效果,解决了困扰电厂的脱硫废水减排难题,同时实现了烟尘和废水减排的目的。
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