北极星环保网讯:常规的静电除尘器经常应用于燃煤电厂、冶金、工业炉窑、水泥等传统行业,其设计较为规范,有具体的选型设计规程。然而,在生物质燃料锅炉行业中,除尘器的应用类型较多,如水膜麻石除尘器、袋式除尘器 (或电袋除尘器) 以及静电除尘器等。不论哪种除尘器,均出现过很多问题,其中以爆炸现象最为严重。现从生物质电除尘器发生爆炸的案例出发,从技术方面对出现的问题进行了原因分析,提出了相应的解决方案,有效地保证了设备安全稳定运行,消除了业主的重重顾虑。
生物质燃料,包含了植物材料和动物废料等有机质在内的燃料,诸如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠以及棕榈等。在东南亚很多国家及我国的西南地区(特别是两广地区),许多生物质燃料会被用于发电或供热,既可以快速地实现农林废弃物的减量化和无害化,又能实现资源化利用,回收热能。
近几年,我司接触到了一些生物质锅炉配套静电除尘器改造项目,其中以蔗渣、棕榈、稻壳居多。在设计之初,经过资料搜索和项目对比,发现其他厂家已经投运的除尘器或多或少地出现了一些问题,如阴阳极板的变形、灰斗堵灰,甚至是除尘器爆炸等严重问题。本文就生物质静电除尘器发生爆炸的两个案例进行了剖析,对静电除尘器的技术方案进行了合理的甄选配置,提出了更为优化完善的方案。优化后的技术配置已应用到实际工程案例中,结果显示,除尘器不仅达到要求的排放浓度,而且整套设备运行稳定,安全性得到有效保证。
1 案例分析
1.1 蔗渣除尘器爆炸事故案例
案例一:2006年,广东省某糖厂1×75t/h锅炉,采用蔗渣为燃料,配套文丘里麻石水膜除尘器。锅炉试运行时,出现燃料堆积现象。锅炉空气预热器出口到引风机入口的负压达到3500Pa,也就是说在预热器和引风机中间的除尘器负压达到了3500Pa,远高于设计值(一般除尘器的负压为2500Pa)。在试运行8h后,该除尘器发生爆炸。
案例二:2013年3月份,国内某知名电除尘器厂家配套的泰国某糖厂1×120t/h锅炉配套静电除尘器(单列双室三电场除尘器,入口浓度8g/Nm3,除尘效率99.375%),采用蔗渣燃料,设备投运3个月后除尘器发生爆炸。图1为爆炸现场图片。
图1 泰国某公司1×120 t/h蔗渣炉配套静电除尘器爆炸事故现场
从现场情况来看,电除尘壳体两侧墙板严重弯曲变形,多处加强槽钢变形、断裂,特别是进出口喇叭部位。出口烟道上(离ESP出口约2m转弯处) 有一个较大的爆炸破口。除尘器下部有一个灰斗有小破口,灰斗内大部分灰分都已结焦,从灰斗内掏出来的灰块都比较大,落灰困难,很多时候需要工人从掏灰孔内部破碎下灰。
1.2 爆炸事故原因分析
根据现场实际参数分析,同时结合生物质燃烧介质的特性,电除尘器发生爆炸的原因分析如下:
(1) 引发设备爆炸的三要素有:12.5%以上CO浓度、5.42%以上含氧量以及可能存在的火源。
(2) CO浓度:大多数情况下,生物质燃料锅炉多为链条炉,当其运行工况不稳定,启停频繁时,燃料中含碳物质就会出现不完全燃烧现象,易产生过量的CO。由于CO的爆炸浓度极限范围宽,点燃能量小,爆炸(其爆炸范围是12.5%~74.2%)的危险性大。
(3) 含氧量:除尘器设计时如果安装焊接质量不过关,保温棉厚度不达标,导致除尘器漏风率增加,那么除尘器内部的含氧量将会增加。
(4) 可能存在的火源:
1) 电场内部闪络产生的火花;
2) 接触散热设备的表面、飘过的炽热微粒、经过的高温气流、静电等;
3) 生物质锅炉烟气中飞灰可燃物含量高,未燃尽的飞灰中常还夹带着火苗。
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