3.3pH值调节池中和池1座(分2格),钢筋混凝土结构,内防腐,单格尺寸为5m×5m×6.5m,HRT为45min。每格配立式搅拌机1台,电机功率15kW。
3.4出水监控池
出水监控池1座,钢筋混凝土结构。尺寸为24m×8m×2m,有效容积为285m3。出水池中设置pH分析仪、NO3--N分析仪、COD分析仪以及在线温度监测仪,监测出水水质情况。
4、设计创新点
本工程借鉴国内外生物流化床脱氮技术[1-3],采用厌氧流化床生物处理技术处理高浓度NO3--N废水,并设计成塔式生物流化床反应器,通过大回流比,处理高浓度含NO3--N化工废水,节省占地。与其他生物脱氮工艺相比,生物流化床反应器具有容积负荷高、传质速度快、抗冲击能力强、占地面积小、运行稳定等优点,在流化床反应器内进行反硝化反应,硝酸盐被有效去除。
为节省反硝化所需碳源,本项目引入了废碱液,与传统工艺采用甲醇、葡萄糖等作为碳源,费用更低,安全性更好。荆建波等[4]在厌氧脱硝流体化床技术处理NO3--N废水研究中利用高浓度RD有机废水代替甲醇做碳源时,NO3--N去除效果基本不受影响,仍保持良好去除能力。
朱海兴等[5]以某炼油厂废碱液为碳源,采用短程硝化-反硝化法处理低碳高氨氮废水,2h内可将硝化阶段产生的NO3--N基本去除,去除率达95.1%。肖思海等[6]利用剩余污泥在厌氧水解酸化阶段产生的高浓度有机酸作为系统内碳源,替代了外碳源的投加,在解决碳源不足问题的同时实现污泥的减量化与资源化利用。
由此可见,寻找废碱液等物质代替甲醇作为碳源是可行的,且可节约运行成本。本工程特意在本企业内部筛选适合做碳源和氮源的废水,通过现场试验比选,最后选择高浓度废碱液作为碳源,含氨废水作为氮源,达到了“以污治污、变废为宝”的目的。
5运行情况
该工程从建设完工后经调试,目前已运行近1a,废水处理效果见表3。
表3实际进出水水质及处理效果
由表3可以看出,废水实际进水水质在设计范围内,实际出水水质稳定,废水COD,NO3--N,NH3-N去除率分别为88.1%,91.3%,80.3%,各项指标达到设计要求,废水经脱氮处理后的出水:ρ(NO3--N)≤100mg/L,ρ(COD)≤500mg/L,ρ(NH3-N)≤15mg/L,减轻了该公司综合污水处理场处理负荷,保证了整个污水系统稳定运行。本工程总投资为3683.4万元,其中土建费用938.3万元,设备费用1229.7万元,其他费用1515.4万元。
6结论
(1)采用厌氧流化床生物技术处理高硝态氮化工废水,运行结果表明:出水NO3--N,COD,NO3--N质量浓度分别低于100,500,15mg/L,满足该公司综合污水处理场接管要求。
(2)厌氧流化床生物反应器中反硝化菌附着在细小的载体表面,对高NO3--N化工废水具有良好的去除效果,NO3--N去除率达90%以上,为废水中总氮的达标排放做出重要贡献。
(3)本工程采用高浓度废碱液作为碳源,含氨废水作为氮源,节约药剂投加成本,达到了“以污治污、变废为宝”的目的。
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