3.7.1启停机时
(1)启机联系配合作业标准
①烧结主抽风机启机前30 min,烧结中控通知脱硫中控并将烧结机全部风箱关闭。
②需启主抽风机前,烧结中控通知脱硫中控,待接到脱硫增压风机启机通知后,通知主抽风机岗位启动主抽风机,烧结中控将15#、16#、17#风箱各打开一半。
③烧结主抽风机启机后风机阀位逐步开启,每次开启5%,提升至15%。
④烧结机点火前5 min通知脱硫中控,点火后,调整主抽风机风门前通知脱硫中控。
⑤脱硫中控接到烧结中控主抽风机启机通知后,15 min内做好增压风机启机前的准备工作。
⑥接到主抽风机启机通知后,启动增压风机,增压风机启动后导叶开启至20%,增压风机启动后通知烧结中控。
⑦增压风机导叶根据主抽风机阀位同步调整,要求至少高于主排阀位5%,直至系统正常运行开度。
⑧在调整过程中,若烧结出口压力进入预警区间,在收到脱硫中控提示后立即停止风门操作,待脱硫增压风机导叶调整完毕,出口压力预警解除后,方可继续进行操作。
(2)停机联系配合作业标准
①配料系统停机后,将主抽风机风门按照5% /3 min减为原来开度的50%,每次调整烧结中控必须通知脱硫中控。
②脱硫中控接到通知后,根据烧结出口压力,调整降低脱硫增压风机导叶开度,每次调节<5%。
③烧结机料面整体温度上升过程中,按照5% /3 min逐渐关小直至减为0,停主抽风机,每次操作烧结中控必须通知脱硫中控。
④根据布袋除尘器入口温度降低增压风机导叶开度,每次调节<5%,但必须维持导叶开度≥20%。
⑤主抽风机停机后,增压风机导叶开度降至10%,10 min后停增压风机。
烧结中控和脱硫中控启停机时的精细化配合,提高脱硫效率1%。
3.7.2正常生产时
正常生产时,为了确保烧结出口烟气压力不超出-1 500~+ 500 Pa脱硫系统最优压力范围,烧结中控调整主抽风机风门之前提前通知脱硫中控,待征得脱硫中控的允许后,再进行主抽风门的调整,调整幅度不超5%间隔不小于3 min,并且记录好风门调整前后的出口烟气压力。脱硫增压风机调整导叶开度≥5%时,脱硫中控通知烧结中控。
烧结中控和脱硫中控正常生产时精细化配合,提高脱硫效率3%。
3.7.3脱硫系统突发故障时的联系配合
在脱硫系统出现异常情况时,如:脱硫增压风机停机、主排出口压力出现正压。烧结中控接到脱硫中控通知要求关闭主排风门或进行其他操作时,烧结中控必须马上执行,防止出现脱硫塔顶喷灰等环保事故。该措施杜绝了脱硫塔顶喷灰的恶性事故。
4应用效果
2014年12月17~19日,经河北省环境监测中心站监测,脱硫设施出口废气污染物浓度值符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)标准要求,脱硫效率均在90%以上。烧结脱硫系统进、出口监测数据如表5所示。
5结论
(1)唐钢炼铁部烧结车间1#烧结机烟气脱硫系统经过一段时间试运行,脱硫效率达到了90%以上。
(2)通过提高脱硫效率,唐钢1#烧结机机头脱硫系统的运行每年可减少了SO2的排放753.88 t,减少烟尘排放180.10 t,降低了酸雨和PM2.5的危害,解决了制约企业发展的环境瓶颈问题。
(3)唐钢1#烧结机提高烟气脱硫效率的成功措施为2#、3#、4#机烟气脱硫系统的高效运行提供了宝贵经验。
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