2.1.6 FGD/吸收塔大梁衬胶防腐吹损严重
2.1.6. 1 原因
改造中未对吸收塔内原有浆液喷淋管进行全面检查或更换,运行中浆液喷淋支管脱落 (或断裂) ,管子脱落后浆液直接对着大梁冲刷,造成大梁表面衬胶严重吹损。
2.1.6. 2 对策
改造中对使用年限已久的浆液喷淋管进行更换,对尚在使用寿命期内的浆液喷淋管进行全面检查,注意做好管子接口的加固工作。
2.2 脱硝系统
2.2.1 SCR反应器催化剂局部吹损严重
2.2.1. 1 原因
催化剂已过机械使用寿命期;改造中未进行脱硝烟气流场数字模拟和物理模拟试验,烟气流场不均;改造中施工人员将饮用水 (或其他水) 倒在催化剂上;锅炉燃烧工况异常等原因造成催化剂局部吹损严重。
2.2.1. 2 对策
(1) 改造中应更换使用寿命进入末期的催化剂。
(2) 通过数字模拟和物理模拟试验调整烟气导流板、修正烟道。
(3) 做好催化剂的保护工作,避免催化剂受潮。
(4) 调整锅炉燃烧工况。
(5) 对于磨损穿透整个催化剂模块的部位进行封堵处理,在条件许可的情况下进行催化剂部分或全部更换。
2.2.2 脱硝系统NOx质量浓度出现倒挂
2.2.2. 1 原因
脱硝NOx质量浓度测量表计存在问题、改造中SCR系统未进行喷氨优化调整试验,喷氨均匀性差等原因造成改造后SCR出口NOx质量浓度低于烟囱排口NOx质量浓度,出现倒挂现象,氨逃逸率明显上升。
2.2.2. 2 对策
(1) NOx质量浓度测量表计校验到位。
(2) 脱硝系统改造后系统投运时进行喷氨优化调整试验,以提高SCR脱硝装置出口NOx质量浓度分布均匀性,降低局部过高的氨逃逸率。
2.2.3 脱硝系统稀释风机风量偏低
2.2.3. 1 原因
超低排改造中未进行稀释风机增容改造,原有稀释风机无法满足新系统的风量要求。
2.2.3. 2 对策
核算改造后的稀释风量,对稀释风机进行增容改造。
2.3 低低温换热器
2.3.1 低低温换热器出现共振
2.3.1. 1 原因
低低温换热器模块数量设计不合理,设计数量偏少引起换热器阻力大、出现共振。
2.3.1. 2 对策
扩大低低温烟气通道,增加换热器模块;或在增加换热器模块的同时加装换热器旁路。
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