2.2催化剂性能分析
本文从主要化学成分、微量元素、扫描电镜和微观比表面积4个参数角度对催化剂活性下降原因进行分析。
表 2 测试工况
表 3 工艺特性检测结果比较
2.2.1主要化学成分
目前燃煤电厂广泛使用的平板式催化剂主要为V2O5-MoO3/TiO2催化剂,高比表面积的锐钛型TiO2为脱硝催化剂的载体,V是催化剂中的主要活性物质,MoO3能给催化剂表面提供热稳定的酸性位。
本次实验采用X射线荧光光谱仪(ZSXPrimusIIX理学),根据GB/T31590—2015熔融法检测,前后两次检测对比见图4。
图 4 主要化学成分检测结果比较
由图4可知,运行中3层催化剂样品的V2O5、MoO3、TiO2组分含量较新鲜催化剂均有一定程度的降低,SiO2组分含量较新鲜催化剂有所升高。经大量研究表明,催化剂不断经高温烟气冲刷后会造成活性组分损失(活性位减少、磨损引起的活性组分减少)及微观孔道的阻塞等。
此催化剂样品灼烧减量较高,主要化学成分中有23%左右的成分被灼烧掉,经核实,主要化学成分中SO3约占13%。SO3会与烟气中的CaO、NH3等发生反应,生成CaSO4、(NH4)2SO4和NH4HSO4等物质,黏附在催化剂表面或孔道中,使NH3难以扩散到催化剂表面,致使脱硝效率下降。
2.2.2扫描电镜
实验采用日本Hitachi公司的S-4800型扫描电子显微镜(SEM),测试条件为:催化剂粉末样,真空下镀铂,工作电压25kV、电流1x10-11A。扫描电镜图见图4。3层运行中催化剂样品颗粒均出现轻微的团聚现象,但没有出现明显的烧结。
图 5 扫描电镜图
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