烧结原烟气经过活性炭法脱硫脱硝系统后,进入SCR 脱硝系统的烟气条件( 实际氧) 如表 1 所示,低硫、低尘的环境为低温SCR创造了优异的反应条件,尤其在颗粒物<10 mg/m3、SO2< 35 mg / m3超低排放要求的背景下,除尘+脱硫+脱硝的组合工艺将是实现 NOx超低排放很有前景的技术方案之一。
表 1 SCR系统入口烟气条件
2 试验结果
2. 1 脱硝情况
2019 年 1 月中旬开始,SCR 脱硝中试系统投入运行,烟气通过蒸汽换热器升温至 150 ℃左右后稳定12 h,然后按氨氮摩尔比 = 1:1 喷入氨气,如图 2 所示,初始脱硝效率约 70%,随着试验进行,系统脱硝效率缓慢提高,约 12 h 后系统达到约 85%的稳定脱硝率。
在 150 ℃ 的烟气温度条件下,系统稳定运行200 h,在此期间在线烟气分析仪由于环境温度较低多次报故障,数据记录出现中断,在分析仪故障期间采用 testo 350 手持便携式烟气分析仪间隔 2 h 测试一次数据,测得脱硝效率在 80% ~ 90%,出口 NOx满足超低排放指标。
图 2 SCR系统在 150 ℃烟气温度下的脱硝效率
为验证烧结烟气在不加热状态下能否实现稳定脱硝,另外,考虑到烧结烟气中水分较高,为防止水汽冷凝影响催化剂工作,低温SCR系统保持在 135 ℃的烟气温度下运转,喷氨后约 12 h 的脱硝效率稳定在 65%~70%左右。在 135 ℃的烟气温度条件下,系统稳定运行 70 h 的烟气温度及脱硝效率如图 3 所示,出口 NOx浓度在 50 mg/m3左右。
图 3 SCR系统在 135 ℃烟气温度下的脱硝效率
2. 2 系统压降情况
图 4 系统通烟气后催化剂前后压差变化情况
图 4 为SCR系统开机后烟气量变化及系统阻力( 烟气经催化剂前后) 的历史曲线,烟气量随阻力增加而减小,经过约 2 周时间,烟气量由初始的 25000m3降至 22000 m3左右,催化剂前后压差由 600 Pa 增加至 900 Pa,远超设计值,在调整风门开度及电机频率后烟气量恢复至 25000 m3,同时,压差值增加至1000 Pa 左右。
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