2.3 烟气除尘改造
由前文分析可知,现有干式除尘器已增至6电场,烟尘排放浓度已经很接近超净除尘,但仍不能满足超低排放要求,主要原因是静电除尘对这种细颗粒的处理能力比较差。综合考虑技术可行性、经济性、现场条件等多种因素,并通过实验室测试,可以采用更经济实惠团聚除尘[3]。除尘改造工艺流程,如图4所示。
图4 改造后4#机组除尘工艺流程
3 电厂烟气超净排放改造实施效果
3.1 改造后污染物排放状况
2016年12月10日,4#机组已经基本完成超净改造,正式投入运行。根据改造要求,4#锅炉烟气实现超低排放。锅炉烟气通过高240m烟囱(现有)排入大气,且少量氨逃逸可满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。2017年5月4日烟尘、SO2、NOx监测数据,如表2所示。
表2 机组出口烟气监测结果
3.2 改造后的经济效益
通过对4#机组脱硝、除尘和脱硫的超净改造,脱硝系统、脱硫装置、除尘系统改造增加的静态投资分别为836.8万元、3 682.6万元、436.9万元,增加的静态发电单位成本分别约为1.4549元/MWh、6.8332元/MWh、1.2611元/MWh。但是,经过计算分析,通过2017年~2018年改造后的超低排放系统运行,由于超净改造电价补助为0.010元/度电,且由于排放污染物减少,4#机组的排污费可减少150万元/年。不但减少污染物排放,也没有增加企业生产成本费用,由此可知,对此电厂4#机组的烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造,具有重大意义。
4 结论
综上所述,针对某电厂现有烟气排放不能满足最新超净排放要求的情况,立足电厂现有烟气净化装置,进行了如下改造:
1)烟气脱硝改造是增加一层975mm高度的催化剂层(反应时间由0.3s增加至0.55s);
2)脱硫改造是通过增加一个吸收塔,采用双塔双循环脱硫技术;
3)除尘改造是在静电除尘器前增加一个PM2.5团聚系统。根据国家和地方政府的要求,通过改造,不但减少污染物排放,达到了超净排放要求,而且也没有增加企业生产成本费用,因此具有实际意义,值得推广。
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