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燃煤电厂SCR脱硝系统氨逃逸率控制技术研究

北极星环保网来源:华电技术 游松林等2019/4/25 11:02:04我要投稿
所属行业: 大气治理  关键词:氨逃逸 SCR脱硝 喷氨

北极星环保网讯:基于燃煤电厂选择性催化还原SCR脱硝原理,揭示氨逃逸的原因和对机组运行的危害。分析认为,影响SCR脱硝系统氨逃逸率的因素包括脱硝催化剂性能、烟气流场均匀性、锅炉运行方式、喷氨控制逻辑、仪器仪表及测量方式等。针对SCR系统氨逃逸率的影响因素,结合电厂机组实际运行情况,提出降低氨逃逸率的控制策略,可为国内燃煤电厂超低排放改造及SCR系统性能优化提供参考。

随着环保标准的日益提高,燃煤电厂现有环保装置需要进行超低排放改造,要求在基准氧含量为6%的条件下,NOx排放质量浓度不高于50mg/m3(标态)。脱硝超低排放技术路线大多采用低氮燃烧器和选择性催化还原(SCR)组合方式,脱硝效率和NH3逃逸率是衡量SCR脱硝系统的两个重要性能指标。

电厂机组通过更换或增加催化剂层,实现较高的脱硝效率,满足NOx排放要求,同时控制氨逃逸率在3×10-6以下。

电厂实际运行过程十分复杂,难以达到排放指标时,往往通过增加喷氨量来提高脱硝效率,造成氨逃逸率超标。过量的逃逸氨和烟气中的SO3发生反应生成硫酸氢铵,导致空气预热器堵塞、除尘效率下降、催化剂受损等一系列问题,严重时还会影响机组运行,降低系统经济性和安全性。

严格控制脱硝系统氨逃逸率已是燃煤机组运行不容忽视的问题。本文通过揭示脱硝系统氨逃逸形成原因、影响因素,探讨氨逃逸率控制技术方法,为国内燃煤电厂超低排放改造及实际机组运行提供参考。

1氨逃逸的生成机理及危害

燃煤电厂SCR脱硝反应器中,NH3选择性催化还原烟气中NOx的主要化学反应为:

QQ截图20190425104444.jpg

QQ截图20190425104504.jpg

图1 NH3和SO3质量分数对硫酸氢铵形成温度的影响

延伸阅读:

燃煤电厂脱硝氨逃逸检测应用现状与分析

SCR脱硝技术氨逃逸率高的原因及治理

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