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由江苏瑞帆环保装备股份有限公司自主设计、制造、安装、调试的唐钢2号高炉煤气湿法改干法袋式除尘系统工程于2013年12月25日顺利投产。目前,系统运行稳定,各项技术指标均达到了设计要求,为河北钢铁集团唐钢节能降耗、减排增效和环境改善贡献了力量。
高炉煤气干法袋式除尘技术与湿法除尘技术相比,具有节水、不会产生污水污泥二次污染、能耗和运行费用低、TRT(高炉煤气余压透平发电装置)发电量增加30%~50%等优点,属于钢铁行业大力推广的“三干三利用”节能环保技术。唐钢2号高炉炉容为2000m3,原半净煤气净化采用湿法清洗技术。经过考察和论证后,唐钢决定实施2号高炉煤气湿法除尘改干法袋式除尘的技术改造工程。同时,唐钢对江苏瑞帆环保进行了实地考察和技术交流,充分肯定了江苏瑞帆环保制订的技术方案,并确定由其承担建设该项目工程。
江苏瑞帆环保多年来一直致力于高炉煤气干法袋式除尘技术的研发和应用,拥有多项专利技术,其大型高炉煤气全干法袋式除尘及综合节能减排技术与设备,经专家组鉴定达到国际领先水平。同时,该公司拥有一支项目管理水平高、施工经验丰富的设计、生产、安装施工队伍,为该项目工程的顺利进行提供了有力保证。
该项目为唐钢的技术改造项目,存在施工周期紧张、施工场地有限、多单位交叉施工、技术水平要求高等困难。同时,根据炼铁的工艺特点,唐钢要求该项目实施必须在不影响高炉正常生产的情况下,尽可能减少高炉修风时间,把高炉停炉损失降到最低。为此双方约定,江苏瑞帆环保必须保证在地面基础交付后40天内完成整个煤气干法除尘系统的安装和调试任务。面对紧张的施工周期,江苏瑞帆环保制订了周密详细的工程计划,编制出科学可行的施工方案,坚持“议而必决、决而必行、行而必果”的执行模式,使工程建设效率大大提高。
在唐钢的全力配合下,江苏瑞帆环保只用了38天时间就高标准、严要求地完成了该项目的安装和调试工作,保证了唐钢2号高炉煤气湿法改造按期顺利投产。
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脱硝中生成光化学烟雾NOx(主要指汽车尾气产生的NOx)与氮氧化物共处于空气中时,在阳光紫外线的照射下,极易发生光化学反应,产生一种有毒的烟雾,我们称之为光化学烟雾。光化学烟雾的危害如下.1,具有特殊气味,刺激眼睛,使得大气能见度降低。2,伤害植物,具体症状是;在叶脉间或叶片边缘出现不规则的水渍状伤害,使得叶子逐渐换死,并产生白色,黄色或褐色斑点。3,加速橡胶制品的老化,腐蚀建筑物和衣物。4,NO2通过光化学反应分解为NO和O3,地表大气对人体健康十分有害,对其他动值物也会产生较大的危害。以上内容由江苏瑞帆环保装备股份有限公司整理。
水泥企业采用“SNCR”方法脱硝,并非水泥企业一家之事。它受到不少制约。不仅涉及生产、流通、分配和消费,而且涉及到工业、农业、商业、交通、公安、能源、物价、环保、安全监管和质检等政府多个部门。采用SNCR方法脱硝,还原剂是最大消耗品(但对于SCR脱硝来说催化剂的消费量更多)。水泥脱硝一般选用尿素或氨水(不选择液氨——危险品)作还原剂,但是尿素、氨水又是通过合成氨转换而生产出来的,可是合成氨单位产品综合能耗相当高(详见表2)。现以重庆18条2500t/d线脱硝为例,若NOx排放的本底值为1000mg/Nm&
MS-TCA03脱硝产品比表面积大、催化活性高、化学性质稳定、耐硫好、使用寿命长。品是SCR脱硝产品的载体材料,主要是处理氮氧化物,专门为垃圾焚烧电厂和化工、炼油、炼焦、玻璃制造厂烟气治理以及汽车、轮船尾气处理所需脱硝催化产品的制造。亲水性高、吸附力强,比表面积大,催化活性高,600℃高温烧结后比表面积稳定,不产生二次污染。此产品主要用于脱硝,可使100%烟气量条件下,脱硝率95%以上。
在近期撤销IPO申请的公司名单中,一家名为瑞帆环保的公司榜上有名。虽然这家公司长久以来行事“低调”,鲜有见诸报端,但事实上,在业界及当地,瑞帆环保都可谓赫赫有名。据了解,瑞帆品牌在除尘器行业拥有较高的知名度,尤其是在大型高炉煤气干法工艺袋式除尘领域,拥有相当的市场占有率和品牌美誉度。对于此次公司主动撤销IPO申请材料,接受记者采访的瑞帆环保董秘吴延坤向记者表示:“我们十分渴望登陆资本市场,但由于近期公司计划的一起”收购项目“,在时间和规则上均与IPO存在矛盾。故考虑再三,才选择了暂时撤下申请。
摘要:该文介绍了某厂自备电站高温高压循环流化床燃煤锅炉袋式除尘器为满足新环保标准——粉尘超净排放,实现≤5mg/Nm3,在原设计出口粉尘排放浓度≤50mg/Nm3,场地、工期极其有限,在过滤面积保持不变的情况下,通过分析降低滤袋的粉尘过滤负荷、改善滤袋过滤性能和提高清灰效率等方面的措施,成功对
本文将介绍高炉煤气干法袋式除尘技术的研究与应用:1、高炉煤气干法袋式除尘技术的研发背景2、首钢国际工程公司高炉煤气干法除尘技术研发历程[$NewPage$]3、典型高炉煤气干法除尘工业流程4、高炉煤气干法除尘技术特点[$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$]5.干法除尘技术经济效益及应用前景6.首钢国际工程
1.技术研发背景高炉炼铁生产成本占整个钢铁联合企业生产成本约50%以上,炼铁工序能耗占整个钢铁制造流程能源消耗约70%。因此,降低炼铁生产环节的能耗,提高其二次能源回收利用率具有重要意义。炼铁生产的副产品高炉煤气是钢铁联合企业中很重要的二次能源。高炉煤气必须经过净化后才能利用,传统的煤气
针对武钢5号高炉煤气干法除尘运行中出现的故障,从温度、输灰与清灰周期等方面,分析、优化干法除尘系统运行方式,总结故障后处理经验。
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摘要:高炉煤气干法除尘系统荒净气压差大小是干法除尘系统是否正常运行的重要判断指标。从首钢股份公司二高炉干法除尘系统实际运行情况进行分析,并对其处理方法进行探讨。引言近十年来,全干法布袋除尘技术凭借其节电、节水、污染少、除尘效率高、综合社会效益高等诸多优点,成为国内高炉煤气净化工艺
摘要:通过吸附剂吸收高炉煤气中的水分,增加高炉煤气热值,从而提高热风炉的风温,用热风炉烟气加热吸附剂使其脱附,实现吸附剂循环使用.通过理论分析得出,该方法可提高风温40~80℃,使高炉燃料比减少4~6kgce/t铁.1高炉煤气水分问题概述干法除尘串联余压透平发电(TRT)系统,因其发电量高、除尘效率高、
摘要:某钢厂3800m3高炉在原有湿法环缝洗涤塔除尘的基础上,增加干法布袋除尘。针对布袋除尘运行中高温和低温煤气的难题,采用干法/湿法切换控制及干法到湿法的自动切换控制技术、适合低温煤气运行的布袋除尘控制技术,使得系统运行安全可靠,布袋除尘运行率处于较高水平。目前致力于大型高炉湿法除尘转干
目前致力于大型高炉湿法除尘转干法除尘技术改造的许多钢铁企业,用干法布袋除尘设施代替原有湿法清洗设施,而湿法则作为干法布袋除尘的备用设施。由于高炉操作的复杂性和煤气温度变化异常很难控制,温度过高,即使是短时的,也可能发生“烧袋”事故,而长时间温度过低则会使布袋结露而产生“糊袋”现象
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