北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:环保大气治理脱硫脱硝技术正文

湿式氧化法脱硫催化剂的合理应用

2014-12-29 09:27来源:东狮脱硫技术协作网微信关键词:脱硫催化剂湿式氧化法脱硫脱硫塔收藏点赞

投稿

我要投稿

2 催化剂的用量

从理论上说,在脱硫的化学反应中,催化剂本身是没有损耗的。但是,由于脱硫系统的跑冒滴漏、随硫泡沫的带出等诸多因素,每天是需要补充一定量的脱硫催化剂的。那么,同样是由于各厂工况不同,管理水平不同,其物料消耗也是有差别的。各催化剂生产厂家所给出的催化剂用量只是一个指导数字,也是经验数字,而且大都是一个范围,这就需要各使用厂家要根据催化剂厂家提供的数字,结合本厂实际工况,通过不断探索,遵照“按指导用量加入、用分析数据修正”的原则,确定催化剂的合理用量。应该看到,由于对催化剂的用量掌握不准确,或者盲目降低生产成本和物料消耗,加入催化剂过少,以至给生产带来危害,这样的例子在企业中是屡见不鲜的。以前面提到的贵州那个厂子,不仅在催化剂的选取上不正确,而且在用量方面同样有问题。也就是说,即使仍以栲胶为主,如果使用正确,虽然没有以酞菁钴为主效果好,但同样可以满足生产需要。笔者到该厂时,在观看现场,查阅报表后,还要求该厂提供了所使用栲胶厂家的产品使用说明书。那是河南一家催化剂生产企业,在说明书里,给出了两种指导数字,一种是以吨氨为单位加入栲胶的量,一种是以脱除吨硫加入栲胶的量。这里,第一种说法是不科学的,每生产吨氨所消耗的半水煤气是差不多相同的,但不可能半水煤气中硫化氢含量1 g/m3与5 g/m3都是同样的栲胶用量吧。那么,按说明书里第二种方法的数字,该厂加入栲胶量也是明显不足。其实际加入量不足理论加入量的三分之一。正是由于该厂在催化剂的用法及用量上都存在问题,那么出现脱硫效率低,工况不好,就是很自然的事了。后来笔者建议每天加入5kgGX提浓,至于栲胶的用量,请该厂咨询一下栲胶厂技术人员,在他们给出用量基础上,减半添加。待酞菁钴催化剂浓度达标后,再根据出口硫化氢和泡沫等情况,合理调整两种催化剂的用量。

同样的例子还有山西某合成氨厂。该厂为6万吨合成氨生产能力,脱硫塔直径4500mm,溶液循环量640m3/h。设备匹配较为合理。该厂自2002年使用888脱硫催化剂多年,一直运行比较稳定。其间改用湖北天门一种同为酞菁钴系列催化剂,但运行不好,使用不久又改回了888脱硫催化剂。出于节能降耗考虑,该厂于2009年11月调整了原料煤种,改烧高硫煤。脱硫系统进口的硫化氢含量由原来的800mg/m3增高到2500mg/m3。初期运行尚可,但十几天后,其它工况未变,出口硫却由不足100mg/m3超标到600mg/m3,采取了集中加入催化剂,一次加入了十几公斤的888脱硫催化剂,出口硫降了下来。但一个多月后,又反复了一次,出口硫又再次超指标,于是,又是集中加入了十几公斤的888脱硫催化剂,这次使出口硫降得更低,以至于影响到低变催化剂的正常操作。在此情况下,该厂要求我公司去技术人员帮助解决问题,以便使脱硫系统长期稳定运行。笔者接公司通知到现场后,经过查阅报表,并询问生产人员具体情况。然后与主管生产的副总以及生产科室人员谈了下面几点意见:(1)、两次波动的原因。该厂改烧高硫煤后,生产中出现了两次波动,其主要原因是催化剂用量过少所造成的。因为改用高硫煤后,按进口硫含量平均2500mg/m3,半水煤气气量24000m3/h估算,每天气体中硫化氢总量约为1500kg,根据该厂当时的工艺设备状况,考虑到熔硫残液没有回收到系统以及跑冒滴漏等情况,每天888的正常消耗量为不低于2kg。但该厂自改用高硫煤后,888催化剂的加入量一直为1kg,这样就使溶液中的888浓度逐渐降低,当低于一定值(某个临界点)时,出口硫便迅速升高。后来大量加入催化剂后,工况也稳定了下来。(2)、关于化学品加入量。在高硫情况下,脱硫液中的888浓度按30~35ppm控制。以当时气量以及硫含量,每天补充催化剂应不低于2kg。同时根据分析溶液中的888的浓度,适当时候按每天2.5kg补充提浓。尽可能避免大量的集中加入,以防止出口硫过低造成全低变系统低变催化剂的反硫化。另外,此工况下的碱消耗量,每天应不低于500kg。后来该厂经过调整后,出口硫一直在50mg/m3以下,且运行稳定。该厂改烧高硫煤效果是很可观的,即按每天增加1kg催化剂,300kg纯碱计算,增加的化学品消耗也不过几百元,考虑到副产的硫黄量,这个数字还要低些。但是,该厂高硫煤与低硫煤的差价是每吨100元,每天约耗原料煤300吨,则直接减少原料煤耗3万元。以几百元的投入换取3万元的收益,所有厂子都会乐意做的。主要是该厂脱硫设备配置较为合理,工艺管理严格。当然,也有该厂选择了与我公司进行技术合作,选择使用目前国内酞菁钴类催化剂中最好的--888脱硫催化剂的因素。

企业在催化剂的用量方面出现问题,除了对催化剂性能掌握不准确之外,也有两点客观因素。一是节能降耗的影响。这几年由于市场不是太好,各厂对降低物料消耗都抓的很紧,脱硫催化剂作为一项重要的物料消耗,自然在所难免。这一点,在焦化厂的表现更为突出些。另一个影响因素,是目标成本核算及指标的控制。这一点,在管理水平较高的厂子表现更明显些。笔者以前所在的厂子,每年都要制定新的目标成本,要求催化剂的消耗指标每年都要比前一年有所提高和进步。所以只有被动的不断压缩催化剂用量。这里,也呼吁企业的生产管理或企管部门,在对脱硫的物料消耗制定指标时,一定要留有余地。跳一跳摘桃子,如果跳了三跳连树叶都碰不到边儿,那就没有再跳的积极性了。而且,一切的控制都是要以稳定生产为前提,不切实际的盲目减少催化剂用量,造成生产有波动,更是得不偿失。

所以,在选择合适的脱硫催化剂以后,保证催化剂的用量,也是有着现实意义的。

3 催化剂的用法

选择合适的脱硫催化剂,确定合理的用量后,还有一个正确使用的问题。这一点,各厂出现的问题就更多了。有的厂子酞菁钴类催化剂不经过活化,直接扔到槽子里去;有的没有连续滴加,活化后一下倒了进去;有的使用栲胶熟化不好,造成堵塔等等。有些是管理层没有认识没有要求,也有些是虽然有要求了,但缺乏监管,操作工执行不好。这些都是很简单的道理。所以还要请各使用厂家,无论使用哪种脱硫催化剂,都要对照说明书,或者按照催化剂厂技术人员的要求,严格按规程进行操作和使用。

4 结束语

湿式氧化法脱硫中,催化剂的合理应用对脱硫系统的正常运行有着至关重要的影响。一种先进的脱硫催化剂(如我公司新研发的DST-1),对于降低物料和化学品消耗、提高设备生产力、提高脱硫效率、减少三废、防止环境污染等方面都起着重要的作用,所带来的经济效益和社会效益是巨大的。选择先进的合适的脱硫催化剂,保证催化剂的用量,掌握正确的使用方法,是湿式氧化法脱硫长周期经济稳定运行的基础。

投稿与新闻线索:电话:0335-3030550, 邮箱:huanbaowang#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

脱硫催化剂查看更多>湿式氧化法脱硫查看更多>脱硫塔查看更多>