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【干货】活性污泥法运行问题及解决对策总结第151-182问

2016-03-22 10:05来源:水世界中国城镇水网微信关键词:活性污泥污水处理SBR工艺收藏点赞

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问题169:

我们的工艺是传统活性污泥法,出水设计指标为一级B,为了能满足中水回用的生产要求,我们将生化池的一部分改造为A2O工艺,在好氧段加入生物膜填料,提高好氧段的降解效率.经过近3个月的试验运行,通过检测出水水质,COD、T-N、T-P的去除率效果很明显,处理效率远大于传统活性污泥法。但是,我们也发现了几个问题,一直没有得到合理的解决办法。1、当水量增大时,(原来为8万吨/日,增到9万吨/日)出水指标有明显变化,而且持续几天不好转。我分析的原因是,水量增大后,回流污泥没有进行补充,造成好氧段污泥浓度偏低,污泥负荷过大,曝气时间过短。如果是这样,是不是说明这个工艺抗冲击能力很差呢?以后再要增大水量,应该提前增大污泥回流量吗?2、由于我们的A2O是后改造的,所以没有自控能力。我认为,A2O工艺的自控参数应该是DO、MLSS、进水流量。但是,由于我们在好氧段加入了填料,曝气除了给水增加DO外,还有对填料进行搅拌的作用,所以曝气量一般都保持在使填料能够流动的状态,这样就不能根据反应条件来改变曝气量。MLSS我理解为污泥浓度,它是悬浮在水中固体物质的浓度,我们在检测的时候只能检测水中悬浮的,却不能检测填料的,所以我认为我们能检测到的MLSS只是实际数值的一部分,那么也不能通过MLSS来控制工艺。我们应该采用什么指标来判断工艺状态吗?我经常看到关于氧化还原电位法来判断反应状态,我们的工艺是否也可以参考呢?

回答:

1、出水指标在水量上升时,出现波动也很正常,原有的微生物适应了之前的进水环境,改变这个环境,微生物要有个适应过程稳定的话3周左右还是需要的。2、工艺控制参数选择,我想进出水指标对比也可,虽然反应时间慢些,但不受工艺不同而影响的。

3、再者,显微镜观察法也可作为较好的辅助参考,这些指标都不会因为工艺不同而变化过大的。

问题170:

我们厂为印染企业集中处理厂,由于春节期间,印染企业停产,我们厂几乎没有来水,生化系统如何保持其活性,在来年水量增大时能迅速启动。我们想的办法有投加大粪、淀粉等,是否可行?

回答:

1、印染废水不同于一般生活污水,处理难度较高。春节放假一周内,关系不大。保持适量曝气即可。

2、你投加的这些辅助底物,可以有利于节后恢复,但是不要投加过多,适当维持性的投入即可。一方面可以节约费用,更重要的是避免菌种优势改变,如果改变明显的话,节后出水会有波动或反复的。

问题171:

北方水厂正在调试a/a/o工艺。水厂工艺:曝气沉砂池-初沉池-生化池-二沉-接触池。设计进水30000t/d,出水指标执行一级b。采用接种调试。前期cod进水500mg/l左右,出水能达到70mg/l左右,但沉降比80%多,污泥浓度3000mg/l多,但是进水量小,维持在8000-10000t/d,do3.5左右,回流比150%右。4月中旬水泵修复,进水量增加至20000t/d,cod出水很差150-200mg/l,沉降比仍然70-80%,污泥浓度1800mg/l左右,而且二沉池跑泥,回流比80-100%,do调整到2.0左右。现在排泥不是很正常,量很小。请问我们厂现在的问题是不是属于污泥过氧老化?我们现在调整曝气量的方法对不对?如果不是,请问是什么问题?对策是什么?

回答:

1、进水水量在没有过渡的情况下,直接增加一倍。对微生物会有冲击。正确做法是逐步提高进水量。

2、你目前已经造成了冲击,就维持住现有参数即可。等待微生物自动适应恢复,估计需要1周左右。期间适当减少回流和曝气量即可,排泥方面也请较之前缩减50%。

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【干货】活性污泥法运行问题及解决对策总结第121-150问

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原标题:【技术干货】活性污泥法运行中的问题及解决对策总结(六)
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