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【技术】Φ4.2m×13m水泥联合粉磨系统的优化改造

2016-06-13 09:34来源:中国水泥备件网作者:王平 韩晓东关键词:节能改造联合粉磨系统水泥收藏点赞

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2.3磨内过粉磨严重导致产量下降

磨内过粉磨现象严重,研磨体和衬板的表面被细粉所黏附,形成“缓冲垫层”,降低了研磨体对物料的冲击研磨作用,磨机产量低。

解决措施:

1)提高O-Sepa选粉机的选粉效率,及时将合格细粉作为成品选出。即:将三次风进风阀全部打开(原来只开50%左右),使进入选粉机的物料进行有效地二次分选。

2)提高磨内风速,合格细粉及时随风带走。原来磨尾袋除尘器阻力经常在2000Pa左右,出磨管道压力-500Pa左右,磨内抽力小,细粉多。采取的措施:一是严格控制入磨物料水分≤2.0%(原来≤4.0%),减少糊袋;二是定期更换滤袋。这两项措施采用后,除尘器阻力控制在1400~1600Pa,出磨管道压力在-700~-900Pa,磨内抽力变大,流速加快。

3)循环风机余风除尘器的回灰直接作为成品,不入磨,见图2。

通过技术部门连续3天对辊压机闭路系统循环风机的余风除尘器回灰取样分析,45μm筛余分析及比表面积测定结果见表2。

从表2可以看出,回灰的细度数据完全满足公司对水泥细度的考核指标。渤海水泥(葫芦岛)公司对P˙O42.5水泥细度的考核指标:45μm筛筛余<5%,比表面积≥320m²/kg。通过改造,余风除尘器回灰通过增加的GX315×13.5m螺旋输送机,直接输送进入水泥成品斜槽中,通过测算,不但单台磨增加水泥产量15t/h左右,而且缓解了磨内过粉磨现象。

2.4磨头冒灰

一段时间内在水泥磨中控操作过程中,磨尾负压增速较快,有时可达到-2000Pa以上,磨头负压逐渐变为零或正压,磨头开始冒灰,磨操作员立即减料,有时甚至必须停磨,此现象发生较频繁,严重影响了磨机产量的提高。

解决措施:

1)一仓衬板由阶梯衬板改为双曲面衬板,提高了研磨体的自动分级效果,研磨效率得到了提高;

2)一、二仓之间的隔仓板筛板篦缝由2mm改为6mm,增大了磨内通风面积,增加了物料流速;

3)调整了研磨体级配(见表3),增加了大规格研磨体级配,调整后平均球径一仓由27.98mm提高到31.38mm,二仓由13.31mm提高到16.54mm。

改造后,磨内物料流速加快,既缓解了过粉磨现象,也遏制了磨头返料现象的发生。

3改造后的效果

工艺流程得到了简化,车间环境得到了很大改善,工人的劳动强度大大降低。单台磨定额原来生产P˙O42.5水泥130t/h左右、P˙S˙A32.5水泥160t/h左右、水泥综合电耗30kWh/t左右,改造后稳定在P˙O42.5水泥160t/h左右、P˙S˙A32.5水泥200t/h左右、水泥综合电耗在28.5kWh/t以下,提高了企业的经济效益。

原标题:技术丨Φ4.2m×13m水泥联合粉磨系统的优化改造
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