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导读:循环流化床锅炉技术是近十几年来迅速发展的一项高效低污染清洁燃烧枝术。国际上这项技术在电站锅炉、工业锅炉和废弃物处理利用等领域已得到广泛的商业应用,并向几十万千瓦级规模的大型循环流化床锅炉发展;国内在这方面的研究、开发和应用也逐渐兴起,已有上百台循环流化床锅炉投入运行或正在制造之中。未来的几年将是循环流化床飞速发展的一个重要时期。
一、概述
循环流化床锅炉具有对燃料适应性好,有害气体排放量低等优点,近几年来在我国发展迅速。我国多台大型循环流化床锅炉机组相继投运,由于循环流化床锅炉燃烧技术不太成熟,制造工艺不够先进,运行中岀现了很多问题。其中冷渣器作为保证循环流化床锅炉安全高效运行的重要部件,它的不正常工作是导致被迫停炉和减负荷运行的主要原因之一。
从循环流化床锅炉中排岀的高温灰渣带走了大量的物理热,造成了大量的排渣热损失,降低了锅炉效率,恶化了现场运行条件,灰渣中残留的硫和氮,仍可以在炉外释放岀二氧化硫和氮氧化合物,造成环境污染;另一方面,炽热的灰渣的处理和运输十分麻烦。所以,灰渣冷却是非常必要的。另外,底渣中也有很多未完全反应的燃料和脱硫剂颗粒,为进一步提高燃烧和脱硫效率,有必要使这部分细颗粒返回炉膛,这些操作也要在冷渣装置中完成。
现在许多冷渣器综合利用了多种流动和传热方式,将各种冷渣器的优点结合起来,使之性能越来越高,适应性越来越好。近几年,大型循环流化床锅炉多釆用风水联合选择性排灰冷渣器。
二、风水联合冷渣器常见故障分析
风水联合冷渣器没有运动部件,彻底解决了最常见的机械故障,同时其冷渣能力强,适应范围广,使锅炉机组热效率和机组利用率得以提高,但运行中也发现了许多问题,主要表现在:(1) 灰渣复燃结焦;(2) 处理大块渣的能力不够,有时会岀现堵渣;(3)热风管道堵塞,这是因为夹带的细灰未能有效的分离下来,或岀风管道设计方面有缺陷;(4)床內埋管磨损,由于冷渣器处理的宽筛分灰渣,故流化风速不可能降至外置换热器内那么低,为防止埋管磨损问题,需釆取有效的防磨措施;(5)送风系统设计不足,造成调节困难;(6)冷渣器的调节性能有待提高。下面就风水联合冷渣器运行中常见故障的现象原因及处理方法进一步分析,希望对运行人员有些帮助。
1.冷渣器进渣管堵塞现象:冷渣器进渣管温度降低;冷渣器选择室温度降低;脉动风风量变化时,选择室温度、床压无变化。原因分析:低负荷运行时流化风量不足,造成炉膛內有渣块;落渣管处的风帽堵塞;落渣管处的耐火材料脱落;冷渣器長期停运,进渣管发生渐进性结焦堵塞。处理方法及注意事项:1.1密切观察冷渣器进渣管温度和冷渣器选择室温度、床压,适当加大脉动风量。1.2如处理无效,应关闭脉动风门,打开压缩空气吹扫门吹扫,逐渐开大吹扫门进行间断吹扫,当进渣管温度和冷渣器选择室温度、床压等参数开始变化时,表明冷渣器已经开始进渣,这时应立即减小或保持吹扫门开度,正常后关闭压缩空气吹扫门,缓慢开大进渣管供风风门,控制冷渣器床压在正常范围內。1.3运行中尽量投运多台冷渣器,将每台冷渣器的排渣量控制在较低水平而且连续运行,这样就避免排渣口结焦堵塞。1.4冷渣器停运时应将排渣风门、电动门关闭,防止进渣管结焦堵塞。2.冷渣器选择室结焦、堵塞现象:冷渣器选择室床温、床压不正常升高,甚至会超过炉膛床温;选择室后各室温度偏低;停止排渣后,经吹扫仍无效,冷渣器不排渣;停炉后,发现选择室內结滿渣块,且含有较多炭颗粒,渣块明显分层,属低温结焦;冷渣器选择室有大量焦块。原因分析:燃煤结焦性强;煤质太差、煤矸石及杂物过多,造成排渣量过大;细碎机损坏,造成煤粒度过大,难以被风吹动流化;由于运行调整不当,炉膛內形成结焦,有焦块进入冷渣器选择室;选择室风帽堵塞,或选择室流化风量低,造成选择室內床料不能及时排岀,发生低温粘结;靠近冷渣器的给煤机岀力过大,煤粒未经充分燃烧,就随渣料排入冷渣器,由于渣料温度接近炉膛床温,选择室內又有大量空气,碳粒迅速燃烧,从而结渣成块,造成选择室堵塞;锅炉排渣失控,大量的未燃烧煤粒随着渣流涌入冷渣器选择室,在渣层较厚的情况下会造成局部的沟流和局部的不流化,并在选择室內发生可燃物的再燃烧和结焦,造成选择室排渣口的堵塞。1.冷渣器进渣管堵塞
现象:冷渣器进渣管温度降低;冷渣器选择室温度降低;脉动风风量变化时,选择室温度、床压无变化。 原因分析:低负荷运行时流化风量不足,造成炉膛內有渣块;落渣管处的风帽堵塞;落渣管处的耐火材料脱落;冷渣器長期停运,进渣管发生渐进性结焦堵塞。
处理方法及注意事项:
1.1密切观察冷渣器进渣管温度和冷渣器选择室温度、床压,适当加大脉动风量。
1.2如处理无效,应关闭脉动风门,打开压缩空气吹扫门吹扫,逐渐开大吹扫门进行间断吹扫,当进渣管温度和冷渣器选择室温度、床压等参数开始变化时,表明冷渣器已经开始进渣,这时应立即减小或保持吹扫门开度,正常后关闭压缩空气吹扫门,缓慢开大进渣管供风风门,控制冷渣器床压在正常范围內。
1.3运行中尽量投运多台冷渣器,将每台冷渣器的排渣量控制在较低水平而且连续运行,这样就避免排渣口结焦堵塞。
1.4冷渣器停运时应将排渣风门、电动门关闭,防止进渣管结焦堵塞。 2.冷渣器选择室结焦、堵塞
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