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2、试运行。活性污泥培养驯化成熟后,就开始试运行。试运行的目的使确定最佳的运行条件。 在活性污泥系统的运行中,影响因素很多,混合液污泥浓度、空气量、污水量、污水的营养情况等。活性污泥法要求在曝气池内保持适宜的营养物与微生物的比值,供给所需要的氧,使微生物很好的和有机物相接触,全体均匀的保持适当的接触时间。
3、补充注意事项。
有时间就自己培养,没时间就接种。接种前看看生物相,如果丝状菌严重就不要接种了。否则很难根治。
曝气量控制,一开始闷曝2天,以后根据溶解氧控制在2.5左右作为曝气量标准(过度曝气不利于培菌)。
营养剂要补充跟上,所以要对水质分析一下,投加后通过出水中的营养剂是否合理来判断和控制投加量。
进水量和浓度要由少到多,由低到高渐进控制。
问题3:
主要工艺缺氧+好氧+缺氧+好氧 当COD高的时候,氨氮去除效果很差,进水氨氮200 mg/L、cod 1000mg/L。前段时间氨氮进水200mg/L,COD进水200mg/L的时候,氨氮出水效果很好为40-50mg/L;设计为60mg/LCOD主要用废甲醇液,目前调试了1个半月不长泥,测污泥浓度有2000-3000mg/L,SV10-15。公司要求尽快调好,目前怎么做比较合适?
回答:
1、MLSS已经有2000~3000ppm,请确认F/M值,再看看是否要提高其浓度了。 2、该系统就是有针对性的用以去除氨氮的,有机物浓度也充足,请确认缺氧池缺氧控制情况是否到位,并且进水停留时间是否过短。
问题4:
现在调试的是荧光增白剂废水,原料主要有三聚氯氰,DSD酸,苯氨,二乙醇氨,纯碱,对氨基苯磺酸等,现处理工艺是调节池—微电解—UASB—好氧a池—沉淀池—好氧b池—二沉池。进水量3.5方没小时,由于调节池没有曝气,UASB出水忽高忽低,UASB出水不稳定COD在1000到1800间,CL在9000mg/L左右,进好氧后我加自来水2.5方每小时,同时加面粉75kg,好氧两个池,每个池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧A池sv42%(厌氧出水带泥,MLSS变化较大)好氧B池sv18%出水在COD650左右,好氧a池MLSS是815mg/L,好氧b池MLSS为216mg/L,好氧a池回流污泥675mg/L,好氧b池回流污泥mlss是310mg/L,好氧a池每天排泥10立方,泥龄估算在8天左右,好氧b池每天排泥8个立方,泥龄在9天左右,出水混浊,我感觉就是污泥培养不起来,去除率不高,是怎么回事,该如何操作?
回答:
荧光增白剂应该属于难降解有机物类,所以不建议通过增加自来水来稀释浓度。以便延长再好氧池的接触时间,同时,也要提高废水在UASB系统内的停留时间,以便降解彻底。如有条件,进入生化系统前强化物化段的混凝去除效果。
问题5:
工业园区水厂,水量每日3万方。进水工业水比例90%以上(少量生活污水来自企业办公楼用水),主要是皮革、化工、电镀、焊丝类企业,进水COD300~400mg/L,TN50~70mg/L,TP3~4mg/L,B/C略大于0.3。工艺为AAO+机械澄清池(没错,就是给水上常用的那个,作用是混凝沉淀)+V型砂滤+接触消毒。过程参数:污泥浓度7g/L,内外回流比分别是2倍、1倍,DO控制稳定在2~4。出水各项指标均能稳定达标,但是进一个月来生化出水COD指标(其它指标正常)开始升高(水温还可以,接近20度),加药量增大导致成本上升,请问可以从哪方面可以优化,提高生化系统的COD去除率,降低成本呢?
回答:
1.先要看看COD出水升高是否为进水也在升高,如果是,则属于正常。
2.如果进水没有什么变化,那么看看是否污泥老化解体导致出水COD升高,如果是,就要减低些污泥浓度
3.运行费减低主要是电费和药剂费,电费为主,为此,如果可以集中处理,不24小时运行的话,可以节约费用。
问题6:
现在调试一工业园区的污水处理工程,生化段采用的是水解+接触;无奈原水波动较大(COD在500~1200 mg/L氯离子1000~5000mg/L),调节池相对较小,接触氧化池一直未能挂膜。请问三丰老师:是否我们当前重要的是保持进水水质的稳定?另外已多次询问过氯离子的影响,不知是否其为影响调试成败的关键因素。 近期,我们计划给系统投加营养剂,在水解酸化池布水器投加玉米粉。请问有什么建议?
回答:
1、挂膜困难与你的氯离子浓度还是有关系的,氯离子1000~5000mg/L,这样的波动非常不利,如果一直能够维持在较小波动区间的话,问题就不大了。
2、可以采用两种方法应对:一是稀释进水,保证氯离子进入生化系统不大于2000mg/L;二是控制住波动区间,使微生物被驯化,前提是波动区间的控制,如2500-3000mg/L之间波动,如果很大的波动区间的话,微生物会解体而难于驯化。 其他的控制参数的话问题不大。
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