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治理现场照片或主要设备照片:
▌案例三
项目名称:
浙江杭州某集团印染有限公司印染废水处理项目
项目概况:
各类化纤、TR/TC及其他混纺产品印花及染整加工,主要废水是染色废水。8500T/D污水处理及回用工程。
处理工艺:
采用“HA/O生化系统+BAF+混凝沉淀+UF+RO膜处理系统”为主体工艺
进出水指标:
治理现场照片或主要设备照片:
▌案例四
项目名称:
浙江绍兴市滨海工业园区某印染厂印染废水处理项目
项目概况:
从事中、高档针织织造、染整和印花加工,染料品种主要为活性染料,另有少量分散染料、还原染料等。废水含有微量碱减量废水和高氨氮活性印花废水,混合废水可生化性一般、色度较深。日处理水量4000 m3/d,进水CODCr≤1200 mg/L,NH3-N≤200 mg/L,SS≤400 mg/L,色度≤600倍。
处理工艺:
采用“截留池+水解酸化+好氧池+接触氧化+混凝沉淀”为主体工艺
工程运行效果:
处理后出水CODcr ≤100 mg/L,NH3-N≤20 mg/L,SS≤40 mg/L,色度≤80倍,可达到绍兴滨海工业园区的纳管标准。本项目为改造项目,工程总投资700.6万元,其中设计、设备、安装、调试投资285.6万元,土建投资415万元。日产生含水量70%污泥约4.5t。处理1m3 污水需电费0.92元,人工费0.25元,药剂费0.6元,污泥处置费0.28 元,运行成本合计2.08元/m3 。
▌案例五
项目名称:
浙江某印染厂印染废水处理项目
项目概况:
以棉、麻、人棉、涤棉及其混纺、交织、弹力面料印染加工为主,在生产过程中,排放的废水 COD 高、色度深、碱性强,日排污水量为3000 t。设计了以 MBR+RO,双膜工艺处理废水并实现回用,每天回用180 t。
处理工艺:
采用“絮凝沉淀+水解酸化+好氧池+MBR+RO”为主体工艺
工程运行效果:
工程1年稳定运行结果表明,产水pH为6.5~8.5,COD<50 mg/L,色度<15倍,电导率<0.5 mS/cm,达到了FZ/T 01107-2011回用水质指标,中水回用率达60%,具有一定的经济效益和环境效益。
该中水回用项目(MBR+RO)总投资 500 万元,设计处理水量 3 kt/d,回用 1.8 kt/d,回用率达到 60%,综合排污费、人工费、电费、药剂费、取水费,可节约水费2.3元/m3。
▌案例六
项目名称:
浙江某服饰公司印染废水处理项目
项目概况:
专业生产女士丝袜、短袜、童裤、内衣,生产废水主要来源于染色、漂洗阶段,所含污染物主要包括染料、助剂及其织物本体的纤维、天然杂质、色素等。日处理规模为1600m3/d,排放水质达到GB4287—2012《纺织染整工业水污染物排放标准》表2中的间接排放标准后,接入市政污水管网系统外排。
处理工艺:
采用“初沉+A/O+多介质过滤器+超滤系统+反渗透系统”为主体工艺
工程运行效果:
废水深度处理及回用系统经过约2个月的试运行,产水水质均优于HJ471—2009推荐的染色用水水质标准,排放水水质亦达到GB4287—2012标准中的间接排放标准。
废水深度处理及回用系统处理水量为1600m3/d,系统回用率达到60%,总投资为239.21万元,其中土建投资费用为42.96万元,设备等其他投资费用为196.25万元。深度处理回用系统吨水运行费用为2.70元,年运行成本为85.54万元。
▌案例七
项目名称:
常州某针织印染厂印染废水处理项目
项目概况:
主要产品为针织产品,公司车间生产排放的印染废水,具有COD高、色度高、悬浮物高、盐分、硬度高等特点。废水处理后的水质指标参考《纺织染整工业废水治理工程技术规范 (HJ471-2009)》染色回用水水质标准。于 2013 年建成一座中水回用处理站,处理能力 3500m3/d。
处理工艺:
采用“水解酸化+生物接触氧化+混凝气浮+过滤器+超滤膜+反渗透”为主体工艺
工程运行效果:
印染废水预处理以及回用工程设计处理能力3500m3/d,工程建设总投资 680万元,占地面积1300m2。废水回用处理系统工程总电气容量约为 255kw,工程竣工后处理处理费用约合3.73元/m3。
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