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在松香、松节油生产过程中,松脂洗涤、澄清所产生的废水是松脂加工厂主要的污染散发源,一般说来,此废水属有机有毒高污染负荷类。今天,我们就来了解一下物化法处理松脂加工废水案例。
一、工程概况
福建某公司是一家主要生产松香树脂中间体的林化企业,生产过程中会产生含有大量松脂、松节油等成分复杂的高浓度有机废水,可生化性较差。针对以上特点,本工程主体采用“絮凝反应沉淀→絮凝反应气浮→过滤”的处理工艺,历经4个月的调试、整改、运行后通过竣工验收,其监测结果表明,出水完全满足预先约定的回用水水质要求,实现零排放。
二、废水水量与水质
该公司有2条年产达10万吨马来松香树脂中间体的生产线,平均日产100t马来松香,单位产品排水率约1.6m3,每天生产废水160m3,工艺设计按24h连续运行,即处理规模6.7m3/h。
进入废水处理的废水包括生产工段废水、车间冲洗废水和松脂保养废水。生产工段排水量约1.3m3/t松香,占废水总量的80%,内含成分复杂,污染物浓度高。混合废水的CODcr、SS、油脂和Fe2+等指标均较高,B/C值小于0.1。基于处理工艺可行性、处理成本及生产用水水质要求等方面的综合考虑,厂方要求废水经处理后全部回用生产。混合废水与回用水水质指标见表1。
三、处理工艺
确定处理工艺之前,已在实验室、生产现场进行了多次实验,结合处理设施建设场地、废水特征等因素,并根据设施试运行出现的问题,不断调整与改进,最终处理工艺流程如图1所示。
四、设计要点
1.预处理
预处理包括吊筛、沉渣、隔油和加碱预沉。生产外排废水的水温约80℃,此时携带大量的SS主要是树皮、木屑、砂石等原料带进的杂物,它们均可被吊筛截留。随着水温下降,大量松脂、松节油亦随之析出、聚集,可通过沉渣和隔油设施收集回收再利用。鉴于处理站离车间废水排放口较远,输送过程中仍会有松脂析出而堵塞管路,整改时设置了投加NaOH的预沉设施,最大限度地避开管道堵塞。
2.调节
废水进入调节池时水温一般为55~60℃,采用鼓风机鼓风搅拌降温,12h后水温可降至40~45℃,基本可保证后续物化处理有较佳的效果。
3.沉淀、气浮与过滤
为了使流程尽量简练、紧凑,便于操作,对设备构造与材料选型均进行了以下优化设计:
(1)絮凝反应区采用穿孔旋流形式,并与沉淀区或气浮区合建。
(2)沉淀形式根据投加Ca(OH)2后产生的絮体密度大、易沉的特征选用斜板沉淀。
(3)溶气方式用气液混合泵替代常规空压机、溶气罐和溶气泵的组合模式;同时过滤罐滤料选用纤维球,可直接反冲洗,省了气体反冲洗设施。
五、调试运行及验收监测
1.调试运行
调试运行历时三个半月,絮凝反应的水温在35~45℃之间,调试运行包括设备试运行和工艺参数调试。通过设备的试运行,发现了析出的松脂堵塞废水输送管道现象,于是对废水预处理系统进行整改,增设一套投加NaOH预沉的钢结构设备,解决了废水输送问题。
工艺参数调试主要进行投药量和溶气水量的调控。药剂调配浓度分别为:Ca(OH)2为过饱和乳液,Al2(SO4)3为10%溶液,PAM为1‰溶液。药剂投加采用pH监测仪配套计量泵进行,反应的pH值控制范围和相应药剂投加量为:絮凝反应沉淀池pH值范围9.0~10.5,Ca(OH)2投加量4kg/h;絮凝反应气浮池pH值范围6.6~7.2,Al2(SO4)3投加量1.6 kg/h,PAM投加量0.054 kg/h。溶气水比例R=30%,压力0.3~0.4Mpa。
2.验收监测
系统稳定运行2周后,由环境监测站连续2d的取样监测,其结果表明:处理后出水全部回用到生产车间,水质完全达到设计和回用水的要求。监测结果见表3。
六、结论
1.该工艺设施处理松脂加工废水能够达到较满意的效果,出水完全满足生产工艺的用水水质要求。
2.设施直接投资53.2万元。其中土建费用15.9万元,设备、管道及安装费用37.3万元,其他投资3325元。
3.运行费用3.36元/t水。其中药剂费2.01元/t水,电费0.69元/t水,人工费0.66元/t水。通过出水回用,企业每天可节约用水140m3,同时节约回用水中由25~35℃这10℃温差的热能。
七、体会
1.松脂加工废水中含有大量松脂,其黏度大,容易堵塞管路,需经完善的预处理后方可进入主体处理设施。设计时沉渣池和隔油池要有足够停留时间,使废水冷却,让松脂充分析出;同时输送管路要尽量短,方便拆卸清通,尽量保持连续运行。
2.虽然气液混合泵的溶气效果仅有常规加压溶气方式的70%~80%,但其设备简单、操作方便,且没有释放器的堵塞问题,在某些小规模废水处理中更有优势。
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