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废水处理工艺流程见图1。
2 污水处理工艺及各单元设计参数
01 酚氨回收废水预处理单元
酚氨废水调节池对酚氨回收废水进行缓冲储存,尺寸55 m×25 m×7.7 m,水力停留时间(HRT)为24 h;隔油沉淀池共4座,并联运行,单座尺寸28.3 m×7 m×76.2 m;一级气浮池共3座,并联运行,单座尺寸16 m×4.5 m×4.2 m;二级气浮池共3座,并联运行,单座尺寸为16 m×4.5 m×4 m;水解酸化池共2座,并联运行,设计采用折流式水解酸化污泥床,单座尺寸37.5 m×26.6 m×8.3 m,池内挂载生物填料,HRT=40 h。
BCR工艺是一种采用高效脱氮分批次多循环活性污泥法的技术,采用分批次多循环运行周期:(进水→曝气→搅拌)→(曝气→搅拌)→(曝气→搅拌)→重复多次(曝气→搅拌)步骤→沉淀→滗水→闲置,相比于传统生物脱氮需要大比例的硝化液回流,能够充分利用原水中的有机物作为反硝化的碳源,有效节省碱度和碳源的投加,降低系统运行成本,同时可根据排污状况自由调整运行周期。BCR反应池共4座,并联运行,单座尺寸80 m×22 m×9 m,HRT=140 h。每座BCR反应池配套16台充氧效率高、免维护的碟式射流曝气器。
02 芳烃废水预处理单元
芳烃废水中含有高浓度的有机酸、醇类、酮类等,采用水解酸化-UASB对该废水中的有机物进行预降解,降低后续处理系统的处理负荷。采用1座厌氧水解池,尺寸15.5 m×6.2 m×8.65 m,池内挂载生物填料,HRT=16 h。采用6座UASB厌氧反应池,并联运行,单座尺寸10.5 m×5.5 m×8.65 m,HRT=56 h。每座UASB厌氧反应池配有1套布水系统、三相分离器、收水系统和循环系统。UASB设计跨越管线至BCR反应池,补充反硝化所需的碳源。
03 综合生物处理单元
经过预处理后的酚氨回收废水、芳烃废水与低温甲醇废水、甲醇精馏废水、1,4-丁二醇废水、生活化验废水及其他废水等在混合废水调节池内调节水质水量,然后提升进入A/O反应池。
混合废水调节池尺寸25 m×7 m×7.7 m,HRT=2 h。
A/O反应池,4座,并联运行,单座尺寸70 m×15 m×7.5 m,池内挂载生物填料,HRT=48 h(A:O=1:2.5),硝化液回流比200%。运行时污泥质量浓度维持在2 000~4 000 mg/L,A段DO≤0.2 mg/L,O段DO为2~4 mg/L。
04 深度处理单元
(1)混凝气浮池,2座,并联运行,单座尺寸20 m×7 m×4.35 m,配有PAC加药装置、PAM加药装置各1套。
(2)臭氧氧化池,1座,尺寸25 m×8 m×6.5 m,HRT=2 h。配套3台12 kg/h氧气源臭氧发生器,2用1备。
(3)BAF池,8座,并联运行,单座尺寸6 m×6 m×6 m,HRT=1.5 h,池内填装火山岩、陶粒等填料,填料高度2.5 m。
(4)快滤池,8座,并联运行,单座尺寸6 m×4 m×5.6 m,滤速6.25 m/h,滤料填装高度1.2 m。
(5)活性炭过滤器,6台,并联运行,单台尺寸D3.2 m×5 m,滤速12.5 m/h,活性炭填装高度1.5 m。活性炭过滤器设计跨越管线,正常运行时快滤池出水直接至回用水池。
05 污泥脱水单元
气浮池产生的浮渣、BCR和A/O反应池产生的剩余污泥经收集后汇入污泥储池,然后送入污泥浓缩池进行浓缩处理。污泥浓缩池共两座,并联运行,单座尺寸D9 m×5.5 m,固体负荷为45 kg/(m2·d)。合计绝干污泥量为5 580 kg/d,采用2台处理量为32 m3/h带式压滤机进行污泥脱水,脱水污泥含水率≤85%,运行周期为8 h。
3 运行效果
污水处理厂满负荷运行后,2018年4~6月期间进行了连续取样分析,采样点为各处理单元中的主要工艺,测定具体指标为COD、氨氮、总氮、酚。
01 酚氨回收废水预处理单元的运行效果
酚氨回收废水含有较高浓度的COD、氨氮、酚类,平均质量浓度分别为1 515、122、315 mg/L。经隔油、气浮、水解酸化、BCR等处理工艺处理后,COD、氨氮、酚类的平均去除率分别达到79.1%、91%、82%。其中水解酸化工艺后出现了总酚浓度的增长,这是由于鲁奇炉气化废水中酚主要以苯酚为主,但仍含有一定量的多元酚和苯酚酯,在缺氧条件下,利用兼氧菌将其水解为单元酚和有机酸,增加了酚类的质量浓度。经取样检测,BCR反应池出水中总氮、总酚分别为21~43、31~86 mg/L,酚氨回收废水预处理单元对总氮、总酚的去除率分别为74.1%~88.3%、75%~90.4%。
02 综合生物处理及深度处理单元的运行效果
考察综合生物处理及深度处理单元对COD、氨氮的处理效果,结果表明,混合废水的COD、氨氮分别为173~501、3~18 mg/L,经综合生物处理及深度处理单元处理后出水COD、氨氮分别为31~100、0.1~2.9 mg/L。COD、氨氮去除率分别为61.3%~92.6%、64.3%~99.3%,基本能够达到《循环冷却水用再生水水质标准》中的水质标准要求。本工程处理工艺流程中,COD、氨氮、酚类的变化见图2。
由图2可知,处理工艺流程中A/O工艺对COD的去除效果不明显,平均COD去除率仅为24.2%。经过混凝气浮-臭氧氧化-BAF-过滤-活性炭工艺处理后,最终出水平均COD、氨氮、酚类分别达到59、0.84、0.28 mg/L。综合生物及深度处理单元对COD、氨氮、酚类的去除率分别达到79.7%、90.3%、99.6%。
4 运行过程中存在问题与建议
01 系统中存在的主要问题
污水处理厂中A/O工艺运行效果欠佳,未能达到常规A/O工艺对COD的去除率(80%以上)。分析原因主要是经BCR处理后酚氨回收废水中BOD浓度较低,B/C仅为0.11,可生化性极差。同时,因市场环境影响,企业内甲醇制芳烃装置生产负荷低,未能排放足量的芳烃废水,导致A/O工艺长期在低负荷条件下运行,池内丝状菌大量繁殖,造成污泥膨胀,引起二沉池泥水分离效果不佳。通过投加混凝剂后,混凝气浮的出水COD可达到107 mg/L,说明二沉池出水带泥影响了COD的检测。
本工程最终排水水质需达到《循环冷却水用再生水水质标准》中的要求,但该组合工艺对离子污染物没有去除效果,需与反渗透产水勾兑稀释离子浓度后回用,而排放废水的水质易受来水及操作等因素影响,可能会对生产设备造成损害。
02 对系统运行的建议
(1)进一步优化A/O工艺的运行条件,建议可减少运行系列,提高A/O工艺处理负荷,防止丝状菌过度繁殖,同时引入部分未经预处理的芳烃废水改善来水水质,新疆某煤制烯烃项目排放废水水质与本工程芳烃废水类似,采用A/O工艺对COD的去除率可达到96.2%,对氨氮的去除率达到了98.5%。
(2)本工程氮素污染物主要来源于酚氨回收废水,经过BCR处理后废水中平均总氮为31 mg/L,远优于回用水质要求,且A/O反应池内挂载了生物填料,建议取消硝化液回流,将A/O工艺转化为水解酸化-生物接触氧化的生物膜反应器,采用兼氧-好氧组合的生物膜处理系统,具有抗冲击负荷能力强、总停留时间短、处理效果好等特点。
(3)建议将排放废水经反渗透脱盐处理后回用,反渗透产生的浓水送至零排放系统进一步处理,可减少系统运行和环境风险。
5 结论
(1)采用隔油-两级气浮-水解酸化-BCR的工艺预处理酚氨回收废水具有较好的预处理效果,对COD、氨氮、总氮、总酚的平均去除率分别达到79.1%、91%、82.5%、82%,出水平均COD、氨氮、总氮、总酚分别为314、10、31、54 mg/L,大幅降低了后续处理系统的运行负荷,较低的总氮浓度有利于减少零排放系统中的杂盐量。
(2)采用A/O-混凝气浮-臭氧氧化-BAF-过滤-活性炭的工艺处理混合废水,污水处理厂整体工艺流程对COD、氨氮、酚类的总去除率分别达到96.1%、99.3%、99.9%,出水平均COD、氨氮、酚类分别为59、0.84、0.28 mg/L,除离子污染物外达到《循环冷却水用再生水水质标准》(HG/T 3923-2007)中的要求。
(3)本工程中主要处理工艺为厌氧-水解-BCR-A/O-BAF的组合生物处理技术,承担了大部分有机物、氨氮、总氮的处理负荷,充分发挥了各工艺技术的运行优势,具有较高的处理效率和较低的运行成本,是鲁奇炉煤化工废水处理技术创新所在。
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