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Mn—Fe—Ce/Al2O3/堇青石催化剂低温NH3—SCR脱硝性能

北极星环保网来源:当代化工2016/11/21 11:13:12我要投稿

1.3 催化剂的活性测试

在小型脱硝催化剂评价装置上进行低温脱硝活性评价。将催化剂置于反应器中部,通过程序升温(3 ℃/min)缓慢加热至反应温度,先通入模拟NO废气30  min达到吸附饱和后再通入NH3。混合后的烟气组成(体积分数)为:NO:(0.9~1.0)×10-3;O2:(3~4)%;n(NH3):n(NO)=1,体积空速为4  000 h-1。通入NH3稳定30 min后,反应器进出口的NOx体积分数通过在线烟气分析仪检测,计算NOx去除率。

1.4 分析表征

在ASAP 2020M型物理吸附仪上用N2吸附测定(BET)样品的比表面积和孔径分布,测量前在300 ℃下脱气3  h;催化剂样品的物相分析通过日本理学D-max2500型X射线衍射仪(XRD),Cu靶,Kα辐射源,石墨单色器,管电压40 kV,管电流80  mA,扫描范围10°~70°,步长0.01°,扫描速率1(°)/min。在美国麦克公司生产的Micromeritics  2910仪器上测试氨-程序升温脱附(NH3-TPD)实验。实验前,样品在550 ℃下处理2 h,然后降至100 ℃,恒温条件下通NH3(25  mL/min)并保持30 min后用N2(50 mL/min)吹扫直到基线平衡,程序升温(10 ℃/min)到550  ℃,得到催化剂的NH3-TPD图谱。程序升温还原(H2-TPR)在化学吸附仪上进行,催化剂用量为50 mg,在Ar气(30 mL/min)中程序升温(10  ℃/min)至300 ℃,保温预处理1 h后降至室温,再通入流量为30 mL/min 的10%H2-90%Ar混合气,基线平稳后程序升温(10  ℃/min)至800 ℃,用热导池检测。

2 结果与讨论

2.1 Mn含量变化对脱硝性能的影响

图1显示了不同Mn含量的催化剂在温度范围120~350  ℃下的脱硝活性。从图1中可以看出:Mn的负载量对催化剂活性的影响很大,随着锰含量增加,催化剂的低温脱硝活性明显增加。在120  ℃时,当催化剂中Mn含量由0.5%增加到2%时,NOx的转化率由65.1%增加到86.3%,含量继续增加后,催化剂的整体活性略有降低。这可能与MnOx在载体表面的分散粒度有关[9]。

图2考察了Fe的引入对催化剂脱硝活性的影响,催化剂活性组分负载量2%,n(Fe):n(Mn)为n(n=0.5,1,2)。由图2 看出,在120~200  ℃范围内,加入Fe以后催化剂的低温脱硝活性有所增加,当温度大于200 ℃时,催化剂的脱硝活性增加不大,甚至会降低其活性。当n(Fe):n( Mn)  =1:1时,催化剂的低温活性最好,在温度为150 ℃时,NO脱除率已高达94.1%;温度200  ℃时,转化率达到最高98.5%,此后随着温度增加,NO转化率逐渐降低。

在n(Mn):n(Fe)为1:1且活性组分的总负载量2%的基础上,考察了Ce的添加:n(Ce):n(Mn+Fe) =m:1(m  =1/8,1/4,1/2)时催化剂的活性,结果如图3 所示。在温度为120~350  ℃范围内,添加铈以后催化剂的低温脱硝活性得到了整体的提高,随着铈含量的增加,催化剂的整体活性先上升后下降。当n(Ce):n  (Mn+Fe)=1/4时,催化剂的低温活性最好,在120~300 ℃内,NO脱除率都大于93%。

图4考察了催化剂活性组分比为n(Ce):n(Mn  +Fe)=1/4时,活性组分不同负载量(0.5%、1%、2%、4%)对催化剂活性的影响。结果表明,随着活性组分负载量的增加,催化剂的低温脱硝活性显著提高。当活性组分负载量为2%时,催化剂的脱硝活性最优;当负载量达到4%时,NO脱除率不再增加反而略微降低。

表1给出了堇青石蜂窝载体在涂层前后和负载活性组分后的比表面积、孔径和孔体积的变化。可以看出,堇青石蜂窝陶瓷本身的比表面积很小,只有0.25  m2/g,涂覆Al2O3涂层后,比表面积、孔径和孔体积都有明显的增加;当负载活性组分以后催化剂整体的比表面积、孔径和孔体积都略有增加。由于不同活性组分的催化剂之间的比表面积和孔体积都相差不大,因此物理性质的变化并不是影响催化剂低温脱硝活性的主要因素。

不同组分M/Al2O3-CC的XRD  谱图见图5。由图5可见:谱图中大部分为堇青石的特征峰,而没有出现Al2O3的特征峰,这是由于Al2O3涂层在堇青石载体上的负载量较少且分散均匀[10]。在只负载MnOx的催化剂中还出现的MnOx衍射峰,但是在掺杂Fe和Ce后,MnOx衍射峰消失,未出现明显的FeOx、CeOx衍射峰,这表明Fe和Ce的加入抑制了结晶的MnOx的形成,FeOx、CeOx和MnOx以高度分散形式存在于载体的内外表面,并保持无定形的结构,而无定型的MnOx低温催化活性更好。

SCR催化剂表面的酸性点位对NH3的吸附和活化影响较大,进一步的影响催化剂的脱硝活性,因此对Fe和Ce元素掺杂前后的催化剂进行了NH3-TPD实验,考察Fe和Ce掺杂是否会对催化剂的表面酸性产生影响,结果如图6所示:在200~400  ℃,Mn和Mn-Fe催化剂在测试温度范围内仅检测到一个宽峰,而Mn-Fe-Ce催化剂在230 ℃左右出现了一个弱的的脱附峰,对应于弱酸中心(150~250  ℃)。Ce的加入增加了催化剂的弱酸量,进而增加催化剂的低温脱硝活性。

为了进一步探讨催化剂中添加助剂Fe和Ce对催化剂氧化还原性能的影响,进行了H2-TPR表征,结果如图7所示。Mn/Al2O3-CC  在274、339和403  ℃左右出现了3个还原峰,对应着MnOx还原顺序为:MnO2先被还原为Mn2O3,接着Mn2O3被还原为Mn3O4及MnO[12]。掺杂助剂Fe与Ce后,Mn-  Fe- Ce/Al2O3-CC只有2个明显的还原峰,明显向低温偏移了很多,到了217和286  ℃左右,即催化剂掺杂了Fe和Ce之后,低温条件下催化剂的氧化还原能力得到较大幅度提高。因此,Mn-Fe-Ce/Al2O3-CC催化剂具有良好的低温脱硝活性。

3 结 论

以堇青石蜂窝陶瓷为载体,通过涂覆铝溶胶和浸渍活性组分与助剂制备出低温活性优异的Mn-Fe-Ce/Al2O3/堇青石整体式催化剂。活性组分Mn-Fe-Ce的含量在2%且摩尔比为2:2:1的催化剂活性最好,在温度120  ℃和体积空速4 000  h-1条件下NO的转化率最高达到93.5%。添加助剂Fe和Ce后,Mn-Fe-Ce/Al2O3/堇青石催化剂的比表面积、总孔体积略有增加。添加Ce和Fe后有利于Mn/Al2O3/CC催化剂表面无定型MnOx的形成并提高其分散性,增加了催化剂酸性位点和氧化活性,增加对NH3的吸附和活化,从而使Mn-Fe-Ce/Al2O3/CC整体式催化剂的脱硝活性明显增加。

延伸阅读:

SCR烟气脱硝催化剂生产与应用现状

来自星星的脱硝催化剂再生术

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