如果长期不在低负荷运行,也就是挡板门处于常闭状态,可能会导致积灰、卡涩打不开,而在不需要打开的时候,却无法密封,总之,性能非常不稳定。
对锅炉效率的影响上:从表2.1可见,在满足SCR入口烟气温度的工况下,锅炉排烟温度达到126℃,相比原设计排烟温度103℃,提高了23℃,锅炉的热效率将会降低约1.2%对机组的经济性影响较为明显。
2.2.3 设置省煤器水旁路方案
改造效果上:从表2.2可以看出,在350MW负荷时,旁路掉50%的给水流量,可以使省煤器出口烟温提高23℃,此时,SCR进口的烟气温度才刚刚达到317℃,没有达到320℃的目标。
安全可靠性上:在旁路掉50%的情况下,低过侧省煤器出口水温为316℃,仅比该工况饱和温度321℃低5℃,没有足够的过冷度,省煤器在运行过程中将会出现汽蚀,严重威胁省煤器的安全运行。
对锅炉效率的影响上:本方案也导致排烟温度升高约23℃,影响机组经济性(热效率可能降低1.2%)。并且,对电厂的运行控制方式带来一定的改变——旁路流量的调节、疏水系统的切换等。
2.2.4 热水再循环方案
改造效果上:由省煤器水旁路方案可知,此方案为其升级版,可以进一步提高省煤器出口烟气温度。但是在350MW,保证省煤器出口烟温满足脱硝投运要求的前提下,省煤器出口温度无法保证不发生汽蚀的安全裕度。也就是说,该方案也无法满足项目要求。
安全可靠性上:如采用此方案,省煤器出口的介质温度将比省煤器水旁路方案更高,如果达到脱硝烟温的要求,省煤器出口将将达到该工况饱和温度321℃,没有足够的过冷度,省煤器在运行过程中将会出现汽蚀,严重威胁省煤器的安全运行。
对锅炉效率的影响上:本方案也导致排烟温度升高,影响机组经济性(热效率可能降低1.2%)。并且,对电厂的运行控制方式带来一定的改变——旁路流量的调节、再循环水量的调节、疏水系统的切换等。
2.2.5 省煤器分级方案
改造效果上:从表2.3可见,锅炉从BMCR负荷降至350MW负荷,计算得出分隔烟道两侧省煤器出口混合后的烟温从402℃降至320℃。完全可以满足脱硝设备要求的工作烟温范围内,可确保脱硝设备在各负荷下的正常投运。
安全可靠性上:由于没有增加多余的设备,仅仅将省煤器分成两级,所以安全可靠性与改造前基本一致。
对锅炉效率的影响上:从表2.3可见,省煤器分级后,从BMCR负荷到350MW负荷,锅炉的排烟温度都和改造前是一样的,锅炉效率没有降低,对机组的经济性运行没有影响。并且对锅炉的运行方式也没有任何影响。
综上所述,从方案的烟气调节可以达到的效果,到方案的安全稳定性和经济性上看,并结合电厂实际情况,建议采用省煤器分级改造方案[ 3 ]。
3. 省煤器受热面分级改造方案的实施
3.1 现有省煤器受热面割除
省煤器分成两部分,分别布置于锅炉后烟井的低温再热器和低温过热器下面,两组省煤器工质侧呈并联布置。
后烟井前后烟道中分别布置两、三组省煤器管组,采用光管蛇形管,顺列排列,与烟气成逆流布置。如图3.1所示。
为提高进入脱硝设备的烟温,需要减少锅炉尾部的部分受热面,根据计算结果及锅炉现有受热面的情况,考虑将低过和低再侧省煤器部分管组部分拆除。总拆除的省煤器面积为原省煤器总面积的38%左右。
受热面割除后,进入脱硝设备的烟温将提高,但这样将导致锅炉排烟温度升高,锅炉热效率下降,因此,需要在脱硝设备后设置省煤器受热面以吸收烟气中的热量,确保进入预热器的烟温及排烟温度低于或接近原来的设计值。
3.2 新增省煤器的设置
脱硝烟道分左右两侧布置,单侧的催化剂工作区烟道在下部通过烟道截面收缩,通过连接烟道然后再通过膨胀节与SCR出口烟道连接,最终反应后的烟气通过出口烟道进入空气预热器入口烟道。
在上述形成的缩口烟道内设置省煤器,两侧烟道沿宽度方向布置省煤器,新增省煤器管子的换热面积约为原省煤器总换热面积的38%左右。两侧省煤器工质并联布置,受热面下端为进口、上端为出口,给水与烟气逆向流动,受热面进出口设置集箱和连接管道,按工质流向,此受热面作为省煤器系统的第一级受热面,锅炉给水先经过此受热面加热,然后引入原省煤器的给水进口集箱,因而原锅炉的给水管道需要更改。
3.3 改造后锅炉性能数据
对省煤器分级改造方案进行热力计算,以确定省煤器受热面的分级比例,改造后BMCR负荷和350MW负荷下的主要热力数据见下表。
注:60%BMCR预热器单侧运行工况,为单台空预器事故解列工况。
由计算结果可见:锅炉从BMCR负荷降至350MW负荷,计算得出分隔烟道两侧省煤器出口混合后的烟温从402℃降至320℃。从实际运行数据看,负荷越高,省煤器出口烟温比设计值低的偏离越大,可以判定,分级省煤器改造后,SCR入口处的实际烟温在各负荷下的烟温均在320-400℃之间,在脱硝设备要求的工作烟温范围内,可确保脱硝设备在各负荷下的正常投运。
4. 结论
1) 根据运行机组的实际情况,综合经济性和投资成本选择最佳的改造方案,从而在锅炉效率不降低或略有降低,SCR脱硝装置实现全天候投运,满足环保监管的严格要求。
2) 通过对运行机组省煤器受热面的分级改造,既可满足脱硝设备对烟气温度的要求,又不会造成排烟温度上升、锅炉效率降低。改造后汽温、喷水量等锅炉总体性能基本维持原状,可作为SCR脱硝设备在各负荷下投运的改造借鉴。
3) 对于新建机组,在设计阶段就要考虑SCR脱硝装置全天候投运的问题,使机组在正常运行工况下NOX排放浓度均低于大气污染物排放标准。
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