4.2安徽华塑热电厂2×300MW烟气脱硝工程
采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,脱硝剂为氨气。SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间,不设置SCR反应器烟气旁路。脱硝入口烟气NOx浓度小于450mg/Nm3(干基),在锅炉正常负荷范围内烟气脱硝效率均不低于80%,反应器出口NOx浓度不高于90mg/Nm3(6%氧含量,干烟气),NH3逃逸量应控制在3μL/L以下,SO2向SO3的氧化率小于1%。图5.2为华塑热电厂#1机组2014年11月28日14:09脱硝DCS监控画面,机组脱硝效率为88.6%。
图4.2华塑热电厂#1机组脱硝DCS监控画面
4.3大唐国际宁德电厂(2×600MW+2×660MW)机组
采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,脱硝入口烟气NOx浓度小于400mg/Nm3(干基),出口浓度小于80mg/Nm3,脱硝效率不小于80%,氨的逃逸率不大于2.5ppm,SO2/SO3转化率小于1%。图5.3为宁德电厂#4机组2014年5月7日脱硝DCS监控画面,机组脱硝效率为87.25%。
图4.3宁德#4机组脱硝DCS监控画面
4.4华润镇江电厂2×630MW机组烟气脱硝改造工程
采用SCR脱硝装置,在设计工况、入口NOx浓度300mg/Nm3、处理100%烟气量、在布置2层催化剂条件下脱硝装置脱硝效率不小于80%,氨逃逸量小于3ppm,SO2/SO3的转化率小于1%。图5.4为镇江电厂#6机组2014年11月28日16:35脱硝DCS监控画面,由于入口NOx浓度为187mg/Nm3,远低于设计值,脱硝效率66.95%即可保证出口NOx浓度为61.87mg/Nm3,
图4.4镇江电厂#6机组脱硝DCS监控画面
4.5神华鸿山热电厂2×1000MW烟气脱硝工程
该工程为新建脱硝项目,采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下脱硝效率不小于90%,脱硝入口烟气NOx含量200mg/Nm3(干基),SCR出口NOx的排放浓度<20mg/Nm3,氨的逃逸率不大于3ppm。
5结论
根据以上理论分析和工程实践证明,采用龙净环保的“高效双混SCR烟气脱硝技术”,脱硝效率可达到90%以上,NOx排放浓度小于20~50mg/Nm3。
龙净环保的“高效双混SCR烟气脱硝技术”已经过近100台套工程验证,运行稳定,技术成熟可靠,经济性能好,是当前超洁净排放高效脱硝技术的最佳选择。
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