2二种控制方式的数据交换
常规控制采用喷氨调门开度、烟囱入口NOx浓度、烟囱入口O2浓度、脱硝氨气流量、脱硝入口NOx测量值、脱硝出口NOx测量值、脱硝入口O2测量值、脱硝出口O2测量值、脱硝出口氨测量值、脱硝效率、分析仪故障等信号,而模糊控制系统采集除了上述信号外,还包括了锅炉指令、速率限制之前的功率指令、速率限制之后的功率指令、锅炉总风量等,这些数据充分反映系统运行状况。见图4。
图4 模糊控制指令生成图
系统投运
在DCS脱硝画面增加模糊控制系统投退按钮,投入模糊控制方式后,将A侧和B侧喷氨调节阀投入自动即可实现模糊控制系统对SCR出口NOx浓度自动控制;模糊控制自动投入与A、B侧喷氨自动的投入不分先后。模糊控制系统投入与退出均实现无扰切换。见图5、图6。
图5 模糊控制投入图
图6 常规PID控制投入图
在火电厂,NOX的有二组数据,一组为脱硫出口数据、一组为脱硝出口,为了更有效的控制,我们在控制中,把二组NOX数据都引入到模糊控制中,根据实际情况,进行随时切换,达到预期目标。
模糊控制系统投运后,若某侧测量信号存在问题或喷氨调节阀存异常,则自动切换到常规自动控制,或者由运行人员接触自动,进行手动控制;二次均是独立自动方式,相互操作不受影响。
应用效果
模糊控制系统投运以来,控制品质明显改善,机组负荷稳定、快速变负荷及启停制粉系统状况下,SCR出口的Nox浓度均控制在合理范围内。
通过近一年的实际应用,模式控制技术先进、性能可靠、控制效果满意;调节灵敏、系统抗干扰性能强,能适应负荷大幅变化及个别参数异常;常规PID控制对模糊控制的有利的补充,当模糊控制出现各种参数监测异常,模糊控制系统无扰切换至常规控制稳定运行;
目前在国内采用常规PID和模糊控制共同组合的这种方式,能够有效的提升热控自动化水平,满足国家环保部门及其对大型排污企业监控要求,取得了社会和企业双重效益。
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