反硝化滤池系统的外加碳源是甲醇。由业主购买的甲醇为成品30%含量,然后直接投加在滤池的进水管路中。甲醇投加控制系统主要是根据流量调节,同时根据以下计量公式来考虑进水硝酸盐和溶解氧的影响:
m,n,s分别是硝酸盐、亚硝酸盐和溶解氧的计量系数
在中试开始阶段,需在滤池内培养所需的反硝化菌,在此阶段,为加速反硝化菌的生长,甲醇的投加量保持在较高的水平;当滤床成功启动或正常运转后,甲醇的投加量可维持在较低的水平。
随着反硝化过程的进行,氮气会累积在滤料上,导致滤池的水头损失增加,可以通过水反冲洗进行氮气释放,以降低滤池水头的损失。在本次中试过程中,用于氮气释放的水反冲速度为14.7m/h,持续时间为2min,时间间隔为70min~150min。
同时,系统中微生物的生长也会增加系统滤池的水头损失,也需要利用反冲洗来保障系统的正常运行。滤料反冲洗主要包括1min-3min的气反冲洗(91.4m/h)、5min-7min的气水联合反冲洗(气91.4m/h,水14.7m/h)、8min-10min的水反冲洗(14.7m/h)。
根据提标改造工程设计的需求,中试系统采用以下滤速开展中试研究:5.2m/h、6.3m/h、7.1m/h、8.2m/h、9.2m/h。
2.2中试步骤
中试系统从10月30日开始调试,到11月19日系统基本稳定运行。第一阶段中试从2013年11月19日开始,主要投加甲醇考察系统脱氮的效果,并考察碳源投加量、滤池反洗周期和滤池反洗的变化及用量,以及未投加PAC时除磷的效果。采用5.2m/h、6.3m/h、7.1m/h、8.2m/h、9.2m/h等5个滤速进行中试。
第二阶段中试试验从2014年3月16日开始,主要同时投加甲醇和PAC来考察系统脱氮除磷的效果,并考察碳源和PAC投加量、滤池反洗周期、滤池反洗的变化及用量。采用5.2m/h、6.3m/h2个滤速进行中试。
3中试污染物去除情况
3.1、COD去除
在整个中试运行期间,中试系统出水COD均满足指标要求,具体情况如图2所示。在来水COD小于72mg/L时,出水COD稳定小于30mg/L,与进水相比,出水COD稳定下降。
图2中试系统进出水COD(mg/L)
3.2硝氮去除
在整个中试运行期间,中试系统进水硝酸盐氮浓度变化范围为1.9mg/L-22.06mg/L,平均11.44mg/L,出水硝酸盐氮浓度变化范围在0.44mg/L-8.12mg/L,平均1.06mg/L,具体如图3所示。
图3中试系统进出水硝氮(mg/L)
由图3可见,中试系统对硝氮的去除效果良好,在整个中试期间,系统硝氮的平均去除率为82.28%,出水浓度基本控制在1mg/L。部分监测点浓度较高为系统故障或反冲洗结束时的瞬间值,但仍满足出水标准要求。
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