4)稀释风机
稀释风机来的空气通过氨/空气混合器充分混合,稀释成5%氨浓度混合气体进入氨注入格栅及氨/烟气混合器与烟气充分混合。稀释风机按两台100%容量(一运一备)设置。
4)吹灰系统
每台反应器每层设置7台声波吹灰器,每台炉共28台吹灰器,备用层预留吹灰器位置。
根据需要设定不同吹灰的时间间隔,自动对所有催化剂进行吹扫,可以阻止灰尘的积累,确保系统的正常运行。尽可能避免因死角而造成催化剂失效导致脱硝效率的下降。
7)NOx的在线监测
循环取样风机两台,用于在线检测脱硝系统的运行。
3机组脱硝系统运行分析
机组投产以来,在燃烧控制、SCR脱硝系统运行等控制NOx排放方面达到了设计要求,并顺利通过环保验收。但自调试以来,也存在一些问题,主要表现在以下几点。
3.1脱硝反应器进口NOx浓度异常
1、炉内燃烧未调整好,造成脱硝进口NOx浓度偏高;
2、SOFA风水平摆角调整不一致,造成水冷壁结焦、管屏间温度偏差大,同时也影响了炉膛出口NOx的排放浓度及分布;
3、脱硝反应器进口NOx浓度随机组负荷上下波动幅度大。
3.2、SCR系统设计缺陷
1、设计用于脱硝在线CEMS采样检测的循环取样风机运行环境差,磨损严重,故障率高;
2、SCR喷氨系统只有单根喷氨母管,无法实现两侧反应器独立喷氨量控制,通过供氨母管上的调节阀进行总喷氨量控制,无法实现两侧反应器的喷氨量独立分配,而在不同的负荷及磨煤机运行组合情况下,沿着炉宽方向的入口NOx分布存在差异,两侧反应器的需氨量并不一致,因此会出现两侧反应器出口NOx偏差大的现象;
3、SCR系统仪表电源设计在检修电源上,并且无可靠的屏蔽,导致热控IO卡件故障,DCS测点频繁坏点;
4、喷氨调门调节性能差,引起出口NOx浓度大幅度波动,脱硝控制延迟性较大。
4脱硝系统改造
4.1脱硝系统超净排放改造
为满足新建燃煤发电机组氮氧化物排放浓度不高于50mg/Nm3的要求,在原反应器内预留备用层加装催化剂,同时对备用层反应器增加安装声波吹灰器。
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