根据上述燃烧调整策略,脱硝系统进口NOx含量平均值下降至245mg/Nm3,且随机组负荷上下波动幅度明显降低,锅炉燃烧优化后2017年1月16日机组负荷与反应器进口NOx含量关系如图5-2。在SCR脱硝装置正常投用的前提下,保证环保排放,脱硝喷氨量也会大幅下降,表现出良好的经济性。
5.2脱硝喷氨优化
1000MW机组SCR脱硝装置喷氨优化调整在机组800~1000MW负荷下进行,优化调整完成后在机组各负荷下进行了验证测试。
1)摸底测试:在机组1000MW负荷下,调节喷氨流量,使出口NOx浓度在50mg/Nm3以内,测试反应器进出口的NOx浓度分布,初步评估脱硝装置投运的脱硝效率和氨喷射流量分配状况。喷氨优化调整前,SCR脱硝效率控制在88.0%时反应器出口NOx分布情况如图5-3。
注:反应器出口测孔编号H1~H8为炉前至炉后方向,每一测孔内测点编号A1~A5、B1~B5为反应器外侧至锅炉中心线方向。
两台反应器出口截面NOx浓度沿宽度方向呈现不均匀分布,靠锅炉中心线区域及外侧墙部分区域NOx浓度明显偏低;
反应器出口NOx浓度分布不均,主要是经过喷氨格栅支管喷入反应器内的氨与烟气中的NOx混合后,在顶层催化剂入口处的氨氮摩尔比分布不均引起,由此也导致反应器出口截面上局部区域氨逃逸浓度过高(如图5-4),如A反应器出口靠外侧墙炉前H1区域氨逃逸浓度高达10.6μL/L。
氨逃逸浓度过高,将对下游空预器等设备形成ABS堵塞风险,因此,有必要对SCR装置的AIG喷氨格栅进行喷氨优化调整,使喷氨格栅各支管喷氨量趋于合理,以提高SCR出口NOx浓度分布均匀性,降低局部较高的氨逃逸,提高系统运行的安全性和经济性。
2)喷氨优化调整:根据机组实际负荷条件,主要在800MW和1000MW负荷下进行喷氨优化调整,根据SCR反应器出口截面的NOx浓度分布,对AIG喷氨格栅的手动阀门开度进行调节,最大限度提高反应器出口的NOx分布均匀性,并在机组600~1000MW负荷下进行校核调整。
经过6轮次的优化调整,SCR出口截面NOx浓度分布情况得到明显改善,局部较高或较低的NOx浓度峰、谷值基本消除。喷氨优化调整后SCR反应器出口NOx浓度分布情况如图5-5。
喷氨优化调整后,机组1000MW负荷、SCR出口NOx浓度约19mg/m3时,A、B反应器出口NOx浓度分布趋于均匀,氨逃逸浓度由调整前的4.8μL/L、4.4μL/L降低至2.5μL/L、2.6μL/L,截面氨逃逸浓度峰值分别由调整前的10.6μL/L、8.0μL/L降低至3.3μL/L、3.2μL/L,喷氨优化后反应器出口氨逃逸分布合理。(如图5-6)
为确保不同负荷下SCR出口NOx浓度分布均能保持较好的均匀性,在机组855MW和600MW负荷下,对喷氨格栅进行了验证性微调,调整后SCR出口NOx及氨逃逸浓度分布情况良好。
通过SCR脱硝装置喷氨优化调整,使氨喷射系统各支管的气氨流量分配趋于合理,提高SCR出口NOx浓度分布均匀性,降低局部过高的氨逃逸浓度,从而提高脱硝系统的运行安全性和经济性。
5结语
通过投产以来5号、6号机组脱硝系统的运行分析,结合超净排放改造,对脱硝系统设备、系统设计及运行调节进行了相关优化,现脱硝系统运行状况良好,满足环保政策要求,并对脱硝装置下游设备空气预热器等也表现出了良好的安全性。
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