4.2脱硝在线CEMS采样系统改造
原脱硝CEMS系统共三套,分别为进口处一套和A/B侧出口各一套烟气分析系统及氨逃逸分析系统,改造后停用循环取样风机及配套管路,进口取样点移位至处80米脱硝进口烟道上,A/B侧出口采样点移至52.335米处内侧炉壁,采样方式改为两探头抽取至采样汇集箱混合均匀后取样,同时,氨逃逸装置也做相应移位。
4.3、SCR喷氨母管AB侧分列改造
为实现两台反应器的喷氨量独立控制,将原喷氨母管分为两路,分别通向A、B两侧,进行两侧供氨母管及稀释风管路分离。重新安装一整套脱硝稀释风管,系统包括管道、阀门、膨胀节及附件等组成,接口取自原稀释风出口母管,从原稀释风机平台对称引接一路至B侧,原氨/空气混合后的母管从中间断开,形成A、B侧各7组喷氨管路对称布置。取消原蒸汽管道及稀释风管分管。同时对原喷氨调门进行更换,改善其调节性能。
4.4脱硝仪表电源柜及远程柜接地改造
脱硝SCR区仪表电源、电动门电源等重要热工负荷取自机组400V脱硝SCR区B段,该MCC电源取自400V检修段,当检修变停电时影响脱硝系统的正常运行,不能满足安全要求。此外,此次对脱硝CEMS取样系统进行改造,取样加热管线延长后所需电源功率要求增大,原脱硝仪表电源柜已不能满足供CEMS机柜的电源功率要求。为解决上述问题,进行相关改造,增加一路SCR区热工电源,原电源保留,作为备用电源。增加一台50KVA隔离变压器及配电箱,隔离变一次侧电源取自脱硝SCR区A段(该电源来自400V锅炉A/B段,并设有自动切换装置),隔离变二次侧接配电箱至SCR区热工仪表电源。
正常时脱硝SCR区MCC电源A段电源运行,当脱硝SCR区MCC电源A段电源需要检修或故障时,则通过冷投的方式投入脱硝SCR区MCC电源B段电源。供脱硝CEMS电源正常运行接脱硝SCR区MCC电源A段电源,当需要使用B段电源时,通过拆、接线的方式接到B段。
脱硝控制系统采用远程柜的形式,远程控制柜安装在锅炉9楼脱硝层,脱硝系统测量、控制信号接入远程柜,远程柜通过光缆接入DCS系统。原脱硝远程柜接地接在远程柜附近锅炉钢梁上,无可靠的屏蔽,导致热控IO卡件故障,DCS测点频繁坏点,现将脱硝远程柜接地接入DCS接地铜牌。
5脱硝系统优化运行
5.1锅炉燃烧优化
通过对脱硝系统SCR采集数据的分析,在机组投产后的运行过程中脱硝系统每天进口NOx含量平均为495mg/Nm3,远超出了锅炉厂的设计浓度(350mg/Nm3),且随机组负荷上下波动大。锅炉燃烧优化前2015年2月27日机组负荷与反应器进口NOx含量关系如图5-1。
影响脱硝系统进口NOx浓度的因素很多,包括机组负荷、燃用煤种、氧量控制、制粉系统运行方式及二次风配比等,而机组负荷和燃用煤种,对于运行人员来说属于不可控因素,因此,通过在不限定煤种、负荷稳定的情况下进行试验,改变二次风门开度、燃烧器摆角以及制粉系统运行方式等手段进行调整。通过试验,得出如下调整建议:
1、减小燃烧区二次风门开度,将二次风门控制投入自动,控制主燃区的过量空气系数;
2、合理的燃烧器摆角;
3、尽量运行下层磨煤机。
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