北极星环保网讯:摘要:近年来环保要求越来越高,对脱硫系统的稳定提出更高要求,特别是脱硫旁路挡板封闭后浆液循环泵全停作为锅炉MFT的保护条件,但目前脱硫PLC控制系统问题较多,特别是电源系统问题、通讯问题和历史数据存储等问题较为突出。本文通过介绍吕四港电厂1号机组脱硫DCS改造的情况,对改造前PLC控制系统存在的问题进行分析,论述改造方案的优缺点,改造中出现的问题及解决方法。
关键词:火电厂;脱硫;DCS改造
脱硫系统是作为火力发电厂外围设备进行的设计与施工的,在投入生产和管理之后,国家不断提出更高的减排标准和要求,其中主要包括:旁路挡板铅封、旁路烟道拆除、近零排放改造等,脱硫系统的安全稳定运行已经等同甚至高于机组。在此过程中,脱硫控制PLC控制系统的缺陷和弊端逐渐暴露,已经危及的机组的安全稳定运行和环保工作管理。
1原PLC控制系统的基本情况
吕四港电厂脱硫控制系统采用施耐德昆腾67160PLC以实现控制功能。整个系统分为七个子系统,包括1号脱硫控制系统(FGD1)、2号脱硫控制系统(FGD2)、3号脱硫控制系统(FGD3)、4号脱硫控制系统(FGD4)、脱硫公用制浆系统(COM12)、脱硫公用脱水系统(COM34)、脱硫公用废水系统(WW)。
其中1号、2号机组脱硫,公用的制浆、废水、石膏脱水控制系统机柜布置在1、2号除灰脱硫综合楼电子设备间;3号、4号机组脱硫控制系统机柜布置在3、4号除灰脱硫综合楼电子设备间。脱硫7套PLC子系统均配置了一块NOE网络模块组成单一以太网,通过脱硫网络交换机进行数据交换,实现在辅控网统一操作。
脱硫控制系统的人机界面、历史数据存储等功能采用IFIX软件实现,历史数据的存储独立于PLC控制系统。网络架构采用客户端、服务器架构,网络结构和数据流向见图1。
图1原PLC控制系统网络架构图
2原PLC控制系统存在的问题
2.1 PLC控制器HALT存在故障
2012年11月20日3號机组因控制器HALT故障造成控制器停止运行,进而导致机组停运,厂家分析为警戒时钟溢出,具体原因未查明。
2.2 PLC无法实现复杂运算及节能降耗等高级功能
PLC是由继电器逻辑发展而来,虽然能够实现部份模拟量的计算和控制,但是不能实现复杂算法,不能实现节能降耗等优化高级功能。并且PLC本身无历史数据存储,数据未做到全局统一管理,容易出现变量名冲突,数据不同步等问题;逻辑分析需在线进行,存在安全隐患。
2.3脱硫控制系统妨碍设备异常处理与分析
脱硫控制系统历史记录不全,历史曲线不方便调阅。报警信息少。系统运行状况、CPU运行状况、硬件信息等系统日志不全,不方便维护,且给设备异常处理与分析造成障碍。
2.4 PLC系统网络不稳定造成操作员画面数据丢失
1号机组脱硫系统在生产过程中经常出现操作员画面数据丢失现象,经过分析是由于PLC系统网络不稳定而造成的。操作员站的正常运行要依托于SCADA服务器的正常运行,如果服务器出现问题会导致操作员站全部瘫痪。
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