北极星环保网讯:摘要:本文介绍了电厂#1-6机石灰石湿法脱硫原理和工艺流程,影响烟气脱硫效率的因素,以及控制脱硫效率的措施。
关键词:湿法脱硫;影响因素;提高脱硫效率
1概述
石灰石/石膏湿法烟气脱硫FGD(Fluegasdesulfurization)工艺技术在我国火力发电厂锅炉烟气脱硫中有着广泛的应用,但近年来,随着国家对环保的日益重视,对SO2等污染物的排放要求越来越严格,要满足国家标准的新要求,作为火力发电厂,只能通过分析影响FGD系统运行效率的因素,并对其加以严格控制,从而提高脱硫效率,有效的降低SO2排放量。本文根据多年从事脱硫工作的一些经验和本厂脱硫运行情况,对影响FGD脱硫效率的因素进行分析,并尝试提出相应的解决方案。
2石灰石/石膏湿法烟气脱硫的原理和工艺流程
从电除尘器出来的烟气通过增压风机进入吸收塔,而石灰石浆液则从吸收塔沉淀槽中泵入安装在塔顶部的喷嘴集管中,上升的烟气与沿喷雾塔下落的石灰石浆液接触。烟气中的SO2溶入水溶液中,并被其中的碱性物质中和,从而使烟气中的硫脱除。烟气经循环石灰石稀浆的洗涤,可将烟气中95%以上的硫脱除。
同时还能将烟气中近100%的氯化氢除去。在吸收器的顶部,脱硫后的烟气穿过除雾器,除去悬浮水滴,由烟道进入烟囱排入大气中。而石灰石浆液中的碳酸钙则与二氧化硫和氧(空气中的氧)发生反应,最终生成石膏,这些石膏在沉淀槽中从溶液中析出。石膏稀浆由吸收塔沉淀槽中抽出,经浓缩、脱水和洗涤后先储存起来,然后再从当地运走。石灰石和工艺水通过石灰石制浆装置制浆后由加浆泵补充至吸收塔。
3影响烟气脱硫效率的因素
3.1通过脱硫系统的烟气量及原烟气中SO2的含量
在脱硫系统设备运行方式一定,运行工况稳定,无其它影响因素时,当处理烟气量及原烟气中SO2的含量升高时,脱硫效率将下降。因为入口SO2的增加,能很快的消耗循环浆液中可提供的碱量,造成浆液液滴吸收SO2的能力减弱。
3.2通过脱硫系统烟气的性质
①烟气中所含的灰尘。因灰尘中带入的Al3+与烟气气体中带入的F-形成的络化物达到一定浓度时,会吸附在CaCO3固体颗粒的表面,“封闭”了CaCO3的活性,严重减缓了CaCO3的溶解速度,造成脱硫效率的降低。
②烟气中的HCl。当烟气通过脱硫吸收塔时,烟气中的HCl几乎全部溶于吸收浆液中,因Cl-比SO42-的活性高(盐酸比硫酸酸性更强),更易与CaCO3发生反应,生成溶于水的CaCl2,从而使浆液中Ca2+的浓度增大,由于同离子效应,其将抑制CaCO3的溶解速度,会造成脱硫效率的降低。
同时,由于离子强度和溶液黏度的增大,浆液中离子的扩散速度变慢,致使浆液液滴中有较高的SO32-,从而降低了SO2向循环浆液中的传质速度,也会造成脱硫效率的降低。
3.3循环浆液的pH值
脱硫系统中,循环浆液的pH值是运行人员控制的主要参数之一,浆液的pH值对脱硫效率的影响最明显。提高浆液的pH值就是增加循环浆液中未溶解的石灰石的总量,当循环浆液液滴在吸收塔内下落过程中吸收SO2碱度降低后,液滴中有较多的吸收剂可供溶解,保证循环浆液能够随时具有吸收SO2的能力。
同时,提高浆液的pH值就意味着增加了可溶性碱物质的浓度,提高了浆液中和吸收SO2的后产生的H+的作用。因此,提高pH值就可直接提高脱硫系统的脱硫效率。
但是,浆液的pH值也不是越高越好,虽然脱硫效率随pH值的升高而升高,但当pH值达到一定数值后,再提高pH值对脱硫效率的影响并不大,因为过高的pH值会使浆液中石灰石的溶解速率急剧下降,同时过高的pH值会造成石灰石量的浪费,并且使石膏含CaCO3的量增大,严重降低了石膏的品质。
因此pH值应控制在一个合理的范围内,目前我厂脱硫系统中循环浆液pH值控制在4.8-5.2之间,即可得到品质良好的石膏,又能保证脱硫效率不低于95%。
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