1.2洗尘效率
双塔双循环脱硫系统进出口粉尘浓度如图3所示。由图3可见.烟气脱硫装置人口粉尘质量浓度平均值为41.1mg/m,条件下,出口粉尘质量浓度平均值为19.7mg/ms,平均洗尘效率为52.07%,而根据前期对单塔洗尘效率的研究.入口粉尘质量浓度在30~50mg/m,范围内,洗尘效率约为22%[4]。
由此可见。双塔双循环脱硫系统具有更高的洗尘效果,这是由于通过2次喷淋作用,流场更为均匀,对粉尘具有更好的拦截效果.但其洗尘效率离高效协同除尘脱硫系统洗尘效率在75%甚至80%以上的目标值仍有一定距离。
图3双塔双循环脱硫系统进出口粉尘浓度
1.3系统阻力
双塔双循环脱硫系统的系统阻力如图4所示。由图4可见.研究机组烟气脱硫装置设计系统阻力均在3500~4000Pa.实际运行时阻力平均值为2571Pa,最大值为3400Pa,远低于设计值。
同时.研究机组脱硫装置实际运行电耗均要低于设计值.一方面.由于大部分机组均有循环泵处于备用状态.相应循环泵电耗有所下降;另一方面.循环泵的备用可以带来系统阻力的降低.风机电耗大大降低。
表1研究机组设计参数与实际运行参数比较
1.4一、二级塔pH值
高pH值的浆液环境有利于S0:的吸收,而低DH值则有助于Caz+的析出。双塔双循环系统两级塔按照不同pH值运行,可以分别强化吸收和氧化结晶过程.从而取得更高的脱硫效率和石膏品质,而研究机组中对于一、二级塔pH值的控制没有展示出一致规律性.
仅有5台机组运行时按照控制一级塔pH值5.O~5.4、二级塔pH值5.6~6.0运行,另外6台机组仍按照一、二级塔相同pH值来运行。通过沟通发现,其原因主要由于目前大部分双塔双循环系统为单塔改造而来.运行人员仍按照以往单塔运行模式运行。
1.5氧化空气系统
研究机组脱硫装置中一、二级塔均设置单独的氧化风机,但实际上,由于二级塔脱硫量较少,氧化风量需求不大.大部分机组二级塔氧化风机间断性运行.主要靠一级塔完成氧化过程。
1.6系统水平衡
研究机组中的部分机组在运行时出现了吸收塔液位较难维持的现象.即一级塔液位下降较快.而二级塔液位持续上升,脱硫装置入口烟温越低.此现象越明显。分析原因.主要是烟气在一级塔降温并形成饱和湿烟气,蒸发水量大.同时一级塔石膏排出携带水量较大.而进入二级塔内的烟气已经饱和,蒸发水量极少.同时需引进工艺水对二级塔除雾器冲洗。
为维持吸收塔正常液位,大部分机组脱硫装置采取的办法是:运行时采用滤液水制浆,滤液水重新返回一级塔.二级塔浆液返回一级塔.减少二级塔除雾器冲洗频次等。即便如此,仍存在脱硫废水产生量较大等现象。
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