北极星环保网讯:摘要:为满足超低排放要求,需对脱硫系统进行优化和改造,其中双塔双循环技术为可选方案之一.通过现场试验和调研的方式,从脱硫效率、洗尘效率、系统阻力、运行方式等角度,分析了双塔双循环脱硫技术的运行特点.现场试验及实际调研结果表明,双塔双循环脱硫系统具有脱硫裕量较大、运行可靠性高等特点,脱硫效率往往能达到99%以上.
同时其协同除尘效果要优于常规单塔单循环系统,是燃中、高硫煤机组超低排放改造技术路线之一.针对双塔双循环脱硫技术设计及运行中存在的主要问题,如循环泵备用数量较多,二级吸收塔氧化风机的利用率不高,一级塔液位下降较快和二级塔液位上升过快,以及系统设计阻力过大等,提出了优化及改进措施.
根据国家发展和改革委员会等三部委发布的关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》的通知,国内大部分电厂正在开展或已完成环保装置超低排放改造工作。对于超低排放中的二氧化硫,通知要求在基准氧含量6%条件下,其排放浓度不高于35mg/m3。实现超低排放的脱硫新技术主要有双塔双循环技术、托盘塔技术(包括单托盘、双托盘)、增加喷淋层、采用性能增强环、添加脱硫增效剂等[1]。
对于燃用中高硫分煤的地区,超低排放标准要求脱硫效率往往要超过99%,即超出常规单塔脱硫极限效率,使得双塔双循环技术在此条件下具有较多应用业绩[2]。以华电集团为例,双塔双循环脱硫技术在超低排放改造中应用比例占50%以上。通过现场试验和调研,对目前双塔双循环脱硫技术的运行现状进行了深入调研,并针对实际运行存在的主要问题提出了相应优化措施,为下一步脱硫改造工作提供参考。
1双塔双循环脱硫系统运行现状
结合华电集团11台机组(以下简称这11台机组为研究机组)烟气脱硫装置实施超低排放改造后脱硫性能考核试验工作,对双塔双循环脱硫系统的运行情况进行了分析,研究机组容量范围为150~600MW,脱硫装置入口SO2质量浓度设计值为3800~7100mg/m3,脱硫效率设计值为98.59%~99.23%。
1.1脱硫效率
双塔双循环脱硫系统可以实现极高的脱硫效率.研究机组的设计脱硫效率和实际运行效率平均值分别为99.05%和99.47%(见图1).实际运行效率高于设计值.大部分烟气脱硫装置运行效率甚至在99.5%以上。
双塔双循环脱硫系统总脱硫效率与一、二级塔脱硫效率如图2所示。研究发现.较多电厂习惯控制二级塔运行脱硫效率高于一级塔.运行时将一级塔作为预脱硫塔.二级塔作为精处理塔[3】.这与双塔双循环脱硫系统中一级塔侧重氧化、二级塔侧重吸收的理念吻合。
研究机组设计参数与实际运行参数的比较如表1所示(表中A~E分别为电厂代号.数字为机组代号)。由表1可见。在实际运行效率高于设计值的条件下.大部分脱硫装置仍有循环泵处于备用状态.也即双塔双循环脱硫系统设计裕量普遍较大.因此存在节能降耗空间。
图1双塔双循环脱硫系统设计脱硫效率与实际脱硫效率
图2双塔双循环脱硫系统总脱硫效率与一、二级塔脱硫效率
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