4、新的脱硫废水处理工艺流程
4.1对事故浆液箱进行改造
为提高事故浆液箱上清液排放速度,维持足够脱硫废水排放量,从而保证吸收塔石膏浆液品质,对事故浆液箱进行了改造,在标高6米、5米、4米处增加了三个上清液排放门。详见图6、图7。
4.2新的脱硫废水处理系统
新的系统与原设计的主要区别有两点:一是进入三联箱的废水来源不同,传统方式为废水旋流站溢流,新工艺为吸收塔内石膏浆液倒至事故浆液箱后,经自然沉淀得到的上清液。二是新的系统取消了污泥处理设备,更加简单可靠。详见图8。
4.3事故浆液箱排放标准流程见表3
5、新的废水处理工艺系统运行效果
5.1废水加药系统运行工况
石膏浆液经过沉淀预处理后,浊度大大降低,废水密度一般在1050kg/m3以下,废水加药系统运行工况大为改善。从表4可以看出,采用新的废水处理工艺后,有机硫、混凝剂等药品消耗明显减少,降幅达80%。脱硫废水中的重金属含量也满足达标排放要求(见表5)。
5.2对石膏浆液品质的影响
事故浆液箱增设上清液排放门后,脱硫废水日排放量可达160吨以上,两台600MW机组吸收塔的石膏浆液氯离子含量均可保持在10000ppm左右,石膏浆液品质满足要求。
新工艺不再产生工业垃圾--脱硫泥饼,对脱硫石膏品质也无不良影响。
5.3脱硫废水综合利用
经过处理后的脱硫废水水质清澈,悬浮物较少,可以直接用于煤场喷淋、灰渣调湿等。
6、经验分享
新的脱硫废水处理系统运行过程中,有两点经验值得分享:
6.1事故浆液箱沉淀时间控制
由于石膏浆液沉淀后明显分层,在沉淀时间控制上,可以待上清液层分界线位于排放口时开始排放,也可适当提前开启排放门,排出部分杂质,提高浆液品质。
6.2事故浆液箱底部沉积石膏浆液的回收
事故浆液箱上清液排空,底部沉积的石膏浆液要打回吸收塔。进行操作时要保证浆液充分搅拌均匀,要保持足够的脉冲悬浮时间,注意监视脉冲管道压力,同时做好事故浆液箱液位计维护、定期检查箱内脉冲管道是否损坏,只有这样,才能防止事故浆液箱内石膏堆积。实践证明,做好事故浆液箱底部沉积浆液的回收利用,是运行好新的脱硫废水处理系统的关键。
7、结束语
采用事故浆液箱预先沉淀澄清石膏浆液的办法,可以充分利用原有脱硫系统设备,如事故浆液箱、三联箱等,彻底抛弃了传统系统中故障率高的设备,如一体化澄清器、压滤机、污泥输送泵等。改造小,收益大,是解决脱硫废水处理难题的一种简单、可靠的新方法。
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