3试验结论
从本次试验可以看出:脱硝率大于30%,氨逃逸率小于7.6mg/m3。
国外的运行经验表明,随着氨逃逸率的增高,空气预热器清洗间隔时间大大缩短,建议在保证脱硝率的情况下尽量减小氨逃逸率(德国通常控制在1.5mg/m3以下)。两次试验的结果见表3。
从表3可以看出,尿素质量分数为12%时的各项参数更优。
随着国家颁布实施新的大气排放标准,对电站锅炉的NOx排放已提出要求,SNCR脱硝技术将会得到推广应用,并进一步得到完善。在某电厂的应用实际说明,在保证脱硝率的同时,应尽量减小氨逃逸率,以满足环保要求,并保证设备的正常稳定运行。
案例二:日本某水泥厂应用选择性非催化还原法降低NOx
1设备简介
K工厂有SP窑和NSP窑共3台,这里介绍了安装于一台NSP窑(7#窑,DD型分解炉,产量4200t/d)上的SNCR降低NOx设备。窑外分解技术是目前先进和主流的水泥生产工艺,典型的窑外分解技术的热工设备包括窑、分解炉和预热器。煤粉和助燃空气由喷煤嘴喷出在窑内燃烧,火焰温度约1800℃,窑内烟气温度约1600℃,窑内煅烧产品温度约1450℃,尿素添加喷嘴处位于窑和分解炉之间,温度约1000℃。
2工艺流程
K工厂尿素添加的工艺流程见图2。
在溶解罐中将固体尿素用水溶解为浓度为20%(W/W)的水溶液,经过过滤由输送泵送入储存罐,储存罐中的尿素溶液经再次过滤后进入添加泵,出添加泵的溶液经过滤后进入流量调节阀和流量计,经计量的溶液进入喷嘴,在喷嘴内与压缩空气混合,雾化后喷入分解炉内。喷嘴位置在分解炉中部(位置见图2),有两个喷嘴。主要设备规格参数见表2,主要设备的运行工艺参数见表3。
3设备运行状况
在采取SNCR和降低NOx的措施之前,K工厂已经采取了如下的措施:
(1)采用能够抑制NOx生成的3通道火嘴;
(2)降低窑尾废气的氧气含量;
(3)降低火嘴火焰的最高温度。
使NOx的排放有了一定幅度的降低。尽管如此,依然达不到日本国家标准的规定。所以K工厂进一步采取了添加尿素的二次措施。2003年8月日本政府环境监测部门对K工厂3条窑的废气NO浓度进行了测量,结果见表5。
K工厂的的尿素添加设备安装运行10a来,运转情况良好,极少出现故障。
4单项关键技术问题
4.1喷嘴位置的确定
确定喷嘴位置主要考虑设备内部的气体温度,尿素还原NOx反应的适宜温度为950℃~1050℃,K工厂的喷嘴位于分解炉的中部(如图1所示),此处内部气体温度约1000℃。
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