2低氮燃烧器的改造
2.1低氮燃烧器的改造方案
(1)在炉膛中心形成逆时针旋向的两个直径稍有不同的假想切园,如图1所示。为了削弱炉膛出口烟气的旋转强度,减小四角燃烧引起的炉膛出口烟温偏差,主燃烧器上方设置了SOFA燃烧器,SOFA风室被设计成反切,使其喷嘴出口中心线同主喷嘴中心线成12°的夹角,其目的就是要形成一个反向动量矩,平衡主燃烧器的旋转动量矩,而达到减少炉膛出口烟温偏差之目的,另外,还选取了较大的燃烬风率,来控制NOx的排放量。
(2)在燃烧器高度方向上,根据燃烧器可摆动的特点,考虑到燃烧器向下摆动时,保证火焰充满空间和煤粉燃烧空间。
(3)为防止炉膛结焦,采用了较小的单只喷嘴热功率,防止燃烧器区域的结焦,采用燃烧器分组拉开式布置及合理配风形式,可有效控制NOx排放量。
(4)燃烧器采用水平浓淡煤粉燃烧技术,以提高锅炉低负荷运行的能力,水平浓淡煤粉燃烧器是利用煤粉进入燃烧器一次风喷嘴体后,经百叶窗的分离作用,将一次风气流分离成浓淡两部分;两部分之间用垂直隔板分开,燃烧器出口处设有带波纹形的稳燃钝体。浓相气流的煤粉浓度高着火特性好,即使在低负荷情况下,浓相气流的风煤比仍可保持在较合适的范围内,使着火特性不会明显恶化。钝体形成的高温烟气回流区又充分为煤粉着火提供了热源,这两者的结合为低负荷稳燃提供了保证。
3改造后的NOx排放及燃烧调整
低氮燃烧器改造后,由表3、表4可以看出,在300MW和220MW负荷工况下,在不同的运行氧量和不同的SOFA风门开度下,NOx的排放水平各不相同,在220MW负荷下,运行氧量3.8%、SOFA风门开度50%时,NOx排放浓度控制在248.5mg/Nm3;在300MW负荷下,运行氧量3.1%、SOFA风门开度90%时,NOx排放浓度控制在207.1mg/Nm3。在这两种工况下,NOx排放浓度控制在较低的水平。
表3不同运行参数下NOx排放比较
4改造后问题分析
(1)蒸汽参数偏离设计值
锅炉燃烧区采用空气分级燃烧技术,使得主燃烧区的温度下降,炉内的温度分布更加均匀,对于水冷壁存在沾污结焦情况严重的得到改善,水冷壁的吸热增加,炉膛出口的烟温降低[7],过热器、再热器温升下降,使得过热器、尤其再热器温低于设计值。
(2)飞灰、炉渣的含碳量增加
低氮燃烧技术主要是采用低温、缺氧燃烧技术,使得主燃烧区的温度下降较多,推迟了煤粉的着火,并且此区域缺氧燃烧,控制过量空气系数,煤粉在此区域的燃尽度下降,造成了飞灰、炉渣的含碳量增加。q4的增大,必然导致锅炉热效率的降低。
(3)高温腐蚀现象加剧
煤粉在主燃烧器区域进行缺氧燃烧,不充分燃烧会产生大量的CO,以及还原性气体H2S,从而加剧水冷壁区域的高温腐蚀。
利用空气的分级燃烧技术,上层增加燃尽风,总风量不变的情况下,上层二次风分增加势必使得下层二次风减少,使得下层一、二次风的掺混过程推移,炉膛的火焰中心上移,相应炉膛出口的烟温升高,容易引起结焦、积灰等现象。
(4)炉内燃烧状况复杂
由于低氮燃烧器改造后对整个炉膛内的动力场发生变化,使得炉内的燃烧也产生不利影响。低氮燃烧器改造前设计的燃烧运行优化方式已经不再适应,会产生炉膛负压波动大、偏烧、排烟温度高、飞灰含碳量大、再热器温度低等的影响,使得在低温、低氧的燃烧运行工况下调节难度加大,导致低负荷稳燃能力下降。
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