1.2.3脱硝技术
通过采用高效低氮燃烧器,锅炉选择性催化还原(SCR)脱硝装置入口氮氧化物质量浓度可以控制在200mg/m3以下。采用分级省煤器技术,提高低负荷下SCR装置入口烟气温度,使脱硝装置能够在40%负荷以上稳定运行(满足调峰要求),提高了脱硝装置投运率。改造后264MW负荷时SCR脱硝装置入口烟气温度为300℃,660MW负荷时SCR装置入口烟气温度低于400℃,可以满足催化剂活性温度要求。
另外,经过核算,催化剂维持在目前的2层就可确保脱硝效率达到80%以上,所以无需进行催化剂加层改造。改造总体技术路线如图1所示。
1.3改造效果
实施超低排放改造后,在100%负荷下进行机组性能试验,各设备出入口主要污染物排放质量浓度见表1[10]。表中数据均折算至含氧量6%下。
可见,通过技术改造,排放烟气的烟尘、二氧化硫、氮氧化物质量浓度分别达到3.16、17、37mg/m3,确保机组实现了超低排放。
分析表1中数据可知:
1)在烟尘去除方面,脱硫塔对烟尘去除作用较小,在试验条件下其去除效率为16.6%,而湿式电除尘器对烟尘的去除作用相对较大,去除效率为71.8%;
2)在PM2.5去除方面,脱硫塔对PM2.5的去除作用较小,在试验条件下其去除效率为14.21%,而湿式电除尘器对PM2.5的去除作用相对较大,其去除效率为55.62%;
3)在三氧化硫去除方面,脱硫塔对三氧化硫的去除作用较小,在试验条件下其去除效率为16.7%,而湿式电除尘器对三氧化硫的去除效率为36.13%;
4)在雾滴去除方面,湿式除尘器对雾滴具有一定的去除作用,在试验条件下其去除效率为67.14%;5)在汞去除方面,颗粒汞通过干式静电除尘器后基本完全去除,在脱硫装置入口未检出,脱硫塔对氧化汞具有一定的去除作用,其去除效率为85.75%,气相元素汞浓度在脱硫装置入口至湿式电除尘器出口几乎不发生变化,可见脱硫塔和湿式电除尘器脱除气相元素汞的作用不明显[11-12]。
2改造对供电成本的影响
超低排放改造对供电成本产生了一定影响,主要影响因素有:资产折旧(摊销)增加、运行材料费增加、设备检修维护费增加、节省排污费、其他费用等。
2.1资产折旧(摊销)增加
本改造项目工程总投资12800万元(包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费及其他设计费用等),各分项投资情况见表2。
按照95%的固定资产形成比例和5%无形资产形成比例计算,上述工程投资形成固定资产12160万元、无形资产640万元。这些资产均应按照年度折旧(或摊销)到年度供电成本中。
延伸阅读:
环保技术人员学习成长交流群
志同道合的小伙伴全在这里
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
版权所有 © 1999-2022 北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限公司 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限公司
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright ? 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有