完全燃烧区设在分解炉的上部,在不给煤的情况下,增加一根管道(带调节蝶阀)将剩余的三次风补入,以确保煤粉在富氧条件下燃尽。
根据分级燃烧措施的合理程度,该项措施一般能降低NOX排放30%~50%。
有例为证,华润田阳的5000t/d熟料生产线,由天津水泥工业设计研究院系统设计,建设采用了分级燃烧分解炉,但由于种种原因分级燃烧功能一直没有投用,预热器出口的NOX排放浓度一直在1200ppm左右。2016年5月邀请西南科技大学的专家到现场指导减排,在投运调整分级燃烧之后,预热器出口的NOX排放浓度降到了700ppm左右,效果十分明显。天津水泥工业设计研究院设计的分级燃烧分解炉如图21-09所示。
天津水泥工业设计研究院的分级燃烧分解炉
事实证明,分级燃烧确实是一项很好的辅助脱硝措施,不但有显著的脱硝效果,而且其运行成本几乎为零。尽管其脱硝能力有限,但至少可以减少SNCR脱硝的氨水用量,降低氨成本和减少氨污染。由此,在我国水泥行业的SNCR脱硝全面推开以后,不少水泥厂又在积极的进行分级燃烧脱硝改造。
目前,在市场上推销分级燃烧改造的商家已不下几十家,但实际应用效果不尽理想。尽管各家脱硝效果有些偏差,但总体上有效果是肯定的;问题在于分级燃烧给熟料生产带来的负面影响。据部分采用了分级燃烧的水泥厂反应,在分解炉进行了分级燃烧改造以后,导致了分解炉燃烧的不稳定,继而影响到窑内的煅烧、影响到系统的产质量。
具体分析有两种可能:一是设计本身存在的问题,给还原区设计的空间过短;二是设计或操作不当的问题,还原区的给煤量过大。被分级到锥体还原区的煤粉,由于在还原区的停留时间过短,在其挥发分还没有完全释放的情况下,就被气流迅速带进燃烧区,在与高温高含氧的三次风接触后产生爆燃,导致了分解炉内燃烧的不稳定。目前还不能确定这种情况是否具有普遍性,或许只是个别案例,可能的原因是原有的分解炉设计偏小或是没有富余能力。
日本太平洋水泥公司的设计与我们不一样,没有将还原区设在分解炉锥体下部,而是设在了窑尾烟室,不仅对RSP分解炉如此,对DD型分解炉也是如此。他们可是几十年前DD炉的开发者,DD炉原本就设有还原区,而且还原区就设在锥体的下部,为什么现在又改到窑尾烟室了呢?其主要目的就是为了减少分级燃烧对分解炉内的影响,这一点不能不引起我们重视。
6,氧化+半干法氨吸收措施(OA)
前述所有方法,都是在企业投入以后产生社会环保效益,对企业本身没有直接的经济效益。而OA法则可以在脱硝的同时产出化肥,理论上能做到每年有所赢利,约10年左右可以收回投资,但存在系统复杂、技术尚未成熟的问题。
OA法的温度窗口只有100℃左右,从而使脱硝系统布置于收尘器之后成为可能,大大减少了对水泥窑生产的影响和工艺布置的难度,它的副产品为铵盐,可以进一步加工成化肥,具有一定的经济效益,这些特点是其他措施不具有的,而且其脱硝率还能达到70%以上,应该说具有进一步的研究开发价值。
半干式氨吸收法,是用特殊活化剂活化和雾化的氨水来吸收NOX的,将气态氨、气态水与气态的NOX进行气气热交换反应,结合成铵盐和部分氮气,从而达到脱硝的目的,所以NOX的水溶性就成了一个关键问题。
由于NO是难溶于水的,而烟气中NOX的主要组成就是NO,约占90%以上,所以必须事先对其氧化,将难溶于水的NO用氧化剂氧化为高价态的NO2和N2O5,再进行吸收反应。最好的氧化剂是臭氧O3,但臭氧的成本太高,所以一般使用“氧化液+纯氧或少量的臭氧”作为氧化剂,氧化液是由几种强氧化性的液体调配而成的。
OA法的工艺路线大致有如下两个方面:
(1)收尘器排出废气——氧化器→氧化剂氧化废气中的NO为NOX——反应器→活化的氨水吸收NOX→铵盐+N2——脱硝后的废气排放;
(2)化肥厂氨水→水泥厂脱硝→水泥厂铵盐→化肥厂结晶固化→化肥市场。
水蒸气脱硝原理与试用效果
目前,SNCR脱硝措施已经在水泥行业得到广泛使用,但鉴于SNCR存在脱硝率较低、氨逃逸污染,特别是氨水用量大成本高的遗憾,大家仍在寻求降低氨水用量的辅助措施。其中,一些简单有效的措施,除了普遍采用的分级燃烧以外,水泥厂廉价的水蒸气就成了考虑的对象之一。
目前,多数水泥厂都有余热发电系统,都有100~200℃的、富余的饱和蒸气,如果这些水蒸气能起到一定的脱硝作用,就能降低SNCR的脱硝负荷、降低其氨水用量、降低脱硝成本。
1,水蒸气对再燃区脱硝的影响研究
再燃脱硝是一种成本和脱硝效率处于SNCR和SCR之间的方法,现在的预分解窑烧成系统本身就是一个再燃烧系统。国内外对再燃脱硝过程促进剂(氨水或尿素)及微量促进盐的作用和机理多有报导,但还没有关于水蒸汽对再燃脱硝效率影响的文献。
关于这方面的研究,南开大学的有关专家曾进行过“以天然气和氨为还原剂,在高温环境中对烟气中NOx进行还原”的专题试验,通过改变再燃区的温度、过量氧系数、喷氨量、喷水蒸汽量等方法,在对这些参数进行优化以后,获得了脱硝效率的提高,从而为工业应用提供了依据和理论基础。
试验表明:适当浓度的水蒸汽含量,能有效促进脱硝效率的提高,但过多的水蒸汽,对脱硝效率提高没有多大意义;水蒸汽的这种作用在温度较低和过量氧系数不高情况下,其作用更加明显。
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