3.2物化工艺特点及分析
生化工艺段调试完成后,随之启动末端物化加药调试,最终确认使用聚铁(PAFC)效果最佳,但在工程实施过程中发现,混沉池池面浮泥非常严重,调试无法正常推进,从而从小试阶段开始寻找浮泥原因及解决办法。
注:CODCr和pH值两项指标的检测严格执行HJ/T399—2007《快速消解分光光度法》和GB/T6920—1986《玻璃电极法》。
从表3可知:
(1)污泥上浮是因为污泥表面附着有微小气泡;
(2)通过延长搅拌时间可缓解乃至消除浮泥现象;
(3)氢氧化钠的投加及其投加顺序对浮泥现象和CODCr去除效果均有影响。
推理解释上述现象的成因如下:
(1)原水含少量碱减量废水(碱度主要来自氢氧化钠),生化降解CODCr过程中会释放大量CO2。因此,大量CO2产生后直接被碱性废水吸收(生成碳酸盐乃至碳酸氢盐),工程上的表征就是好氧段pH值快速降低。
(2)絮凝剂聚铁呈强酸性,投加到生化出水中会与污水中的碳酸盐、碳酸氢盐(缓冲体系)发生化学反应,生产CO2气体,当污泥表面裹挟了CO2气体形成的气泡时,就发生了污泥上浮的现象。
(3)通过长时间的剧烈搅拌,微小气泡在互相碰撞情况下会变成大气泡而无法吸附在污泥表面,最终从水体中脱离出来,减少乃至消除了污泥上浮的可能。
根据该推断,工程调试过程中将一半的接触氧化池功能调整为混凝反应池,大大延长了混凝反应的搅拌时间(从20min延长至2h),从而成功完成了混凝终沉池的调试任务。
4技术经济分析
本项目为改造项目,工程总投资700.6万元,其中设计、设备、安装、调试投资285.6万元,土建投资415万元。日产生含水量70%污泥约4.5t。处理1m3污水需电费0.92元,人工费0.25元,药剂费0.6元,污泥处置费0.28元,运行成本合计2.08元/m3。
5结论
(1)用截留池/水解酸化/好氧生化/接触氧化/混凝沉淀组合工艺处理印染水洗废水,运行效果良好,出水达到原先设计要求,且具有运行稳定、运行成本低等优点,适合在生产工艺类似的印染厂中进行推广。
(2)高浓度的NH4+-N(≥200mg/L)、NOx--N(≥100mg/L)对生化系统微生物具有抑制作用,而硝化液回流可以稀释系统进水中抑制物浓度,从而消除影响,进一步提高系统出水水质。
(3)高碱度印染废水混凝沉淀池易发生污泥上浮现象,其原因是反应阶段产生了大量微小气泡,可通过在反应阶段设置充足的反应时间和搅拌强度消除。
参考文献略
《印染》作者:裘伟明,来东奇,杨敏
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