2.3第3阶段
本阶段运行5d后,连续向A/O系统中投入渗滤液原液,进口处COD浓度急剧增大,最高达到43000mg•L-1,此时COD的去除率却能在96.5%以上,是因为处理量的急剧减少保证了COD去除率与浓度之间呈现的正相关关系。然而这1阶段COD的平均去除率为83.0%,相比第2阶段有一定的减小。
而随着进水的稳定,COD的浓度亦趋稳定(图6和图7)。二级A池稳定的出水,保证了超滤系统对COD平均60.0%的处理效率。当处理量不大时,尽管进口COD浓度很高,出水亦能维持在相对均一水平,表明纯氧曝气能够在短时间内吸收超高浓度的COD,使其浓度降低。
此阶段中,进口处NH3-N的平均浓度为1567mg•L-1,与之相对的平均出水浓度为17mg•L-1,去除率达到98.9%。通入渗滤液原液,去除率与处理量之间亦未出现显著相关关系。随着后端缓慢增加渗滤液处理量,NH3-N的浓度都能在某值附近波动,印证了该系统能够很好地处理掉更多的NH3-N。
此阶段中,单台曝气器共3批次的渗滤液的吨水耗氧量为别29.2、13.07和9.21kg。根据此台曝气器工作时,现场服务直径可以到达14m,新建项目可以依此设计曝气池类型,改扩建项目也可依此合理地设置曝气器组合,达到最优。
图7第3阶段氨氮浓度随时间的变化(a)和氨氮去除率及处理量随时间的变化(b)
对比2个阶段中的纯氧曝气器,A/O系统中COD去除率下降,从平均87.5%降至83.0%,显然对于COD浓度极高的垃圾渗滤液是有变化的。纯氧曝气器能扩大曝气面积,更快地增大氧气分压,提高纯氧溶解于水中的扩散速度,使溶解氧迅速处于饱和状态,促进好氧微生物生长与合成代谢,降低COD浓度。
2个阶段对NH3-N的平均去除率都能达到98%甚至更高,充足的溶解氧促进硝化细菌的硝化作用,使NH3-N能够更完全地转化为硝态氮,再通过A池反硝化细菌的反硝化作用将硝态和亚硝态氮去除。NH3-N的有效去除,一方面可以降低周围空气中的异味,改善空气质量;另一方面还可以改善生化池微生物环境,减轻深度处理的压力。对比吨水耗氧量可发现,1台曝气器可以满足本次实验生化池供氧量,且能耗明显低于2台。
较低处理量时,纯氧曝气A/O系统可以处理渗滤液原液,有很大的耐高浓度有机物负荷冲击能力。通过观察和对污泥成分分析,纯氧曝气可以提高活性污泥的比重,增强污泥的沉降性能,继而提高污泥负荷,使得单位池容处理能力提高,可进一步降低生化曝气池的体积。
再者无需鼓风机和鼓风机房,降低了环境噪音和土建占地,进一步降低设备成本。纯氧曝气装置主体运行时浮在水面上,无污泥气泡产生,不需为此专门设置消泡泵和消泡支管,是一种更为简单、经济、实用的渗滤液处理工艺,且维护方便,适用于新建和改扩建工程项目。
3结论
综上所述,垃圾焚烧厂渗滤液水质复杂,较垃圾填埋场渗滤液处理难度更大。采用纯氧曝气活性污泥法处理,氧传递速率快,活性污泥浓度高,因此可提高有机物去除率,使曝气池容积大大缩小。通过2台曝气器运行时,A/O系统平均可处理87.5%的COD和98.3%的NH3-N,1台设备运行时平均可处理83.0%的COD和98.9%的NH3-N,表现为对NH3-N特别强的去除效率。
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