(6)氨喷射模块
每台炉的喷氨系统分布有3层喷枪,每层喷枪有7个,分别位于锅炉的9m,14.5m,17m标高。NOX浓度和温度传感器将信号发送到PLC,PLC将控制调整喷射截面。当温度变化时,PLC程序根据设定的温度范围选择投入哪一层喷枪,并实时调整氨水喷射量以保证系统经济有效运行。
(7)控制系统单元模块
SNCR是一套西门子S-300PLC系统,CPU通过PROFIBUS-DP通讯方式与炉前混合柜M1、M2、M3和氨储罐区里的IM153接口模块通讯;通过MPI方式与MP377操作台面板通讯;系统还通过PROFIBUS-DP接口将整个SNCR脱销系统相关状态信号开放通讯至全厂DCS。
3SNCR控制分析
SNCR在运行中存在多种影响效率的因素,根据某垃圾发电厂总结,主要有如下因素影响:(1)混合柜内压缩空气的压力(2)混合柜氨水压力(3)喷枪的雾化效果(4)进入单支喷枪的氨水混合液管道堵塞(5)氨水混合液母管至單支分管压力分配不均匀(6)喷枪处压缩空气压力略大于氨水进入压力(7)锅炉内部温度过高或过低(最适还原剂与烟气反应温度在850~1050℃)(8)锅炉负荷波动过大。
为解决提高脱硝效率,可作出下面的处理方式:
(1)混合柜内压缩空气压、氨水压力、稀释水压力的设定会影响到氨水的喷射。经过多次实际工况试验得出,正常的压力按如下表格调节:
(2)喷枪雾化效果和管道堵塞则要求机务专业人员定期清洗。
(3)这里重点谈谈氮氧化物浓度和炉温对SNCR的控制影响。我们从PLC程序可看出,SNCR的控制主要围绕氮氧化物浓度进行控制,逻辑如下:
由上图可看出,PI回路调节运算中的NOX作为PV值,对PI的回路运算影响很大。从工况条件看,NOX的采样测量是在烟囱处,喷氨枪是在锅炉炉膛一通道,烟气从氨枪位置流通到烟囱,中间经过炉膛二通道、炉膛三通道、过热器、省煤器、脱酸反应塔、布袋除尘后由烟囱排放,烟气由CEMS系统采样后分析需要时间。
烟气经过喷氨到NOX测量结果大约用时120秒以上,如锅炉负荷发生变化,炉内温度随负荷变高变低时NOX的PID自动控制严重滞后。而氨水的催化还原反应最佳温度是在850至1050°C,为加强NOX的自动控制,将上图中的红色部分显示的喷枪层温度引入到PLC的PI回路调节运算,用为PI运算的前馈计算,提前加大氨水调节,避免因测量滞后影响NOX控制。
4结束语
随着垃圾焚烧行业发展越来越快,烟气排放标准越来越严格,SNCR的控制将会更加设计更完善。作为热控人员,在技术日新月异的趋势下,加强能力培训和不断调整完善自动控制功能。
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