另通过搜索文献得到配方二如下:
CaCl2防冻液原液配制:称取无水氯化钙750g,加入水3200mL,搅拌溶解后真空过滤,依次加入硼砂30g、NaNO230g、三乙醇胺15g,溶解后,溶液备用。(氯化钙34%)。
参考文献:陶颖.防腐蚀氯化钙防冻液的研制[J]应用化工2004.33(2):57-60
至此煤炭防冻液的成分大致了解清楚,氯化钙含量在33%左右。
根据成分计算喷洒后影响
吨煤喷洒量按
1kg/t喷洒量计算,对应燃煤中氯元素增加为1*0.33*71/111=0.2kg/t
对应燃煤含氯增加0.02%
2kg/t喷洒量计算,对应燃煤中氯元素增加为2*0.33*71/111=0.4kg/t
对应燃煤含氯增加0.04%
问题三、防冻剂是否是造成冬季吸收塔氯离子升高的主要原因呢?
根据上文的分析计算,按铁路部门要求的最低防冻剂喷洒量计算,燃煤增加的含氯为0.02%,高的接近0.04%,再加上燃煤中原有的0.03%,冬季的煤炭含氯至少在0.05%以上,远远超出了大部分电厂的脱硫废水设计出力。
广东台山电厂的梁工也交流反映到,他们电厂测量过冬季煤炭的氯离子含量,均较夏秋两季的要高。
我们可以认定:
防冻剂的使用就是每年冬季吸收塔内氯离子升高的主要原因。
三、结论和建议
电厂作为煤炭使用的用户,只能被动的承受燃煤添加防冻剂带来的不良影响,煤炭中添加了防冻剂后不仅仅会导致脱硫塔中氯离子富集,浓度升高,也会对锅炉、输煤转运设备造成腐蚀。建议煤炭洗选及运输单位对燃煤防冻剂进行优选,选取使用氯盐含量低的防冻剂,实现燃煤运输及终端用户的双赢。建议将含氯量加入煤炭用防冻剂的技术规范中。
对于环保设计方来说在脱硫系统设计时也应考虑这一因素,提高校核煤种中含氯量,脱硫废水系统的设计排放能力增加富裕量。
对于有12月(冬季)吸收塔氯离子上升的情况的电厂脱硫运行人员来说,应了解掌握冬季塔内氯离子浓度会上升这一规律,提前采取一些运行方式上能够调整的措施,做好相关应急预案。如每年入冬开始化验入厂煤氯离子(比如送国检),发现氯离子明显上升后,加大脱硫废水排放量,提前介入和控制,减小脱硫塔氯离子上升速度,尽量减少由此带来的负面影响。
来源:微信公众号“除灰脱硫脱硝技术联盟”ID:dchlyxjs;本文由“除灰脱硫脱硝技术联盟”独家授权给“北极星环保网”转载,未经授权严禁转载
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