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脱硫增效剂对电厂脱硫现场实际应用效果

北极星环保网来源:除灰脱硫脱硝技术联盟 张老师2018/9/5 9:17:04我要投稿

加药前

加药后

B、 2018年01月12日14:30加完脱硫增效剂后,出口持续降低,停运浆液循环泵B,继续添加药剂,15:30加完2吨,出口继续降低至0.00mg/Nm3,故停运浆液循环泵C,出口稳定在10以下mg/Nm3。以下为现场运行图片。

四台浆液循环泵运行(出口硫份0.0mg/Nm3 )

三台浆液循环泵运行(出口硫份9.61mg/Nm3)

C、 2018 年01月12日15:45,#5机组负荷接近满负荷(990MW),与#6机组相比,少运行了两台浆液循环泵。

#5 机组满负荷三台泵运行

#6机组满负荷五台泵运行

D、 2018年01月12日晚19:00开始启动脱水,#5与#6机组共用滤液水箱,会根据液位调节两个吸收塔的浆液。由于#6机组脱硫吸收塔未添加脱硫增效剂,回收水进入#5吸收塔后会减弱增效剂效果,所以明显2018年01月13日脱硫效果比2018年01月12日要降低,但仍然能够保证效果。

在较低负荷时停运一台浆液循环泵,低负荷低硫份时停运两台浆液循环泵,达到节能的目的。以下为三台泵运行时的运行画面。

E、在试验期间,五台浆液循环泵运行时,在持续不停脱石膏的情况下,由于脱硫增效剂的加入,导致石灰石利用率增加,浆液中存在的未参与反应的石灰石减少,密度会有所下降;同时,在反应加快的过程中,石膏的生成速度会加快,浆液中石膏生成会加快,石膏增多,若氧化风机出力跟不上,浆液密度会有一定的上升;具体密度变化曲线见以下图表分析。

延伸阅读:

1000MW机组塔式炉脱硫增效剂的应用

烟气脱硫增效剂在山西长治热电厂的应用

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