F、在添加脱硫增效剂期间,01月12日、13日、14日都停运浆液循环泵12小时左右(一台或两台),相比五台循环泵,总的运行电流降低很多,为五台全部运行的五分之三至五分之四之前,节能效果非常明显。具体节能效果见以下图表分析。
上图为试验前后(1.10-1.14)#5机组负荷及入口硫份趋势变化图,由上图可以看出:试验前后负荷及硫份不稳定,处于持续变化中,但是总体变化趋势不大,并且负荷高时,硫份偏低,负荷低时,硫份偏高,故试验前后数据可以用于效果对比。
上图为试验期间脱硫效率变化趋势图,从图中可以看出,在试验期间每日平均脱硫效率在稳定上升。
上图为试验期间浆液密度及 pH 变化趋势图,从图中可以看出,加入增效剂后浆液密度明显降低,为石灰石利用率提高所致;浆液PH明显降低,为石灰石利用率降低,浆液中石灰石量减少所致。
上图为试验期间浆液中氯离子浓度及脱硫剂耗量趋势图,可以看出,氯离子浓度变化不大,并且有一定程度的降低,说明脱硫增效剂的添加并没有增大浆液中的氯离子浓度;脱硫剂石灰石的耗量变化不大,有一定程度的降低,说明脱硫增效剂在停泵节能的同时,对浆液耗量没有影响。
上图为试验期间脱硫系统厂用电率的变化趋势图,由上图可以看出,使用脱硫增效剂后,厂用电率明显下降。在 2018年 01月 12日初始投加脱硫增效剂后,厂用电率下降至 1.0657%,比加药前的 1.225%降低了 0.1593%。01月13日、01月14日厂用电率也有一定程度的降低,但是由于在滤液水箱中#5、#6塔回收水会有一定程度的混合,导致药剂效果没有那么明显。
5.6 每日药剂损失分析
试验期间,01月12日到01月15日观察脱硫系统运行情况及脱硫增效剂浓度测试得出,每天大概损失150-200KG左右药剂,约等于6-8袋药剂。
6 结束语
1、使用脱硫增效剂后,厂用电率明显下降,吸收塔浆液品质明显改善,脱硫效率明显提高,长期定量添加增效剂,有利于脱硫系统安全经济运行。
2、在2018年01月12日初始投加脱硫增效剂后,#5机组脱硫系统厂用电率降低了0.1593%,长期定量添加增效剂,有利于脱硫系统的节能工作。
3、长期定量添加增效剂,会大幅提高电厂脱硫系统燃煤硫份适用范围,解决入口硫份超过设计值时难以控制出口硫份的情况,有助于电厂的节能减排工作顺利进行。
来源:微信公众号“除灰脱硫脱硝技术联盟”ID:dchlyxjs;本文由“除灰脱硫脱硝技术联盟”独家授权给“北极星环保网”转载,未经授权严禁转载。
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