3.4 脱硫吸收塔浆液循环泵运行方式对粉尘的影响
2016年4月28日,5号机组负荷850MW,5A/5B/5C/5D/5E浆液循环泵运行,原烟气折算后SO2质量浓度为2000mg/m3,净烟气折算后SO2质量浓度为25mg/m3,并稳定不变,烟囱入口粉尘持续处在超标边缘。
判断是由于分析仪装置死机造成,在重启装置后,净烟气折算后SO2质量浓度从25mg/m3降至8mg/m3,具备停运1台或2台浆液循环泵条件。在停运5B、5E吸收塔循环泵后,烟囱入口粉尘质量浓度由4.8mg/m3降至3.6mg/m3,并且稳定。之后,进行了如下试验:
试验条件:机组低负荷运行,保证烟囱入口SO2质量浓度不超标。
工况如下:
1) B、C、D———3台浆液循环泵运行;
2) B、C、D、A———4台浆液循环泵运行;
3) B、C、D、A、E———5台浆液循环泵运行;
试验结果表明,在相同工况下,5台浆液循环泵运行时烟囱入口粉尘瞬时值﹥4台浆液循泵运行时烟囱入口粉尘瞬时值﹥3台浆液循泵运行时烟囱入口粉尘瞬时值。停运5E浆液循环泵后,烟囱入口粉尘质量浓度降低了0.5mg/m3;停运5A浆液循环泵后,烟囱入口粉尘质量浓度降低了0.3mg/m3。
根据华能国际有限公司超净排放协同治理的思路,脱硫系统既脱除硫氧化合物也有协同脱除粉尘的功能。脱硫系统脱除粉尘主要依靠浆液雾滴包裹粉尘,然后通过除雾器收集。只要控制除雾器出口雾滴携带量,就能控制粉尘排放。浆液循环泵运行台数越多,形成的雾滴就越多,而除雾器除雾效率是在一定范围内的,除雾器出口雾滴携带量增加了,粉尘排放浓度也就高了。
故在二氧化硫排放合格的情况下,减少浆液循环泵的运行台数,尤其是上层浆液循环泵,可以有效降低粉尘排放值,同时也可以大幅降低脱硫电耗。
3.5 低低温省煤器运行方式对粉尘的影响分析
在配合西安热工院进行5号机组性能试验时,多次进行低低温省煤器(又称烟冷器)投退,发现低低温省煤器退出后,粉尘会出现不同程度的上涨。低低温省煤器退出后,电除尘入口烟气温度上涨,烟气体积流量增加,粉尘比电阻升高,烟气粘滞性变大,粉尘颗粒在烟气中驱进速度降低,会降低电除尘器的工作效率,所以有必要进行低低温省煤器退出对粉尘影响的定性分析。近期几次低低温省煤器退出后对粉尘的影响结果见表1。
表1 不同负荷下,低温省煤器退出后对粉尘的影响数据表
从表1可以看出:
1) 低低温省煤器退出,烟囱入口粉尘会上涨;
2) 高负荷时,低低温省煤器退出对粉尘影响要大于低负荷;
3) 750MW及以下负荷,低低温省煤器退出,可以控制粉尘不超标。
因此,制定了以下措施以应对低低温省煤器退出:
1) 低低温省煤器退出前,将电除尘整流变二次电流提高至出力允许值;
2) 停运三、四电场振打装置;
3) 降低机组氧量,900MW以上将氧量降低至2.0%,750~900MW将氧量降低至2.5%~3.0%,750~500MW将氧量降至3.0%~4.0%。
4) 低低温省煤器退出前及期间,联系脱硫专业加强除雾器冲洗(提前联系脱硫将吸收塔液位控制低点);
5) 如果低低温省煤器计划性提出,调整配煤,上高热值、低灰分的配煤;
6) 如果低低温省煤器短时退出,尽量控制低低温省煤器退出时间横跨两小时,使低低温省煤器退出对粉尘造成的影响均摊在两个时段,通过降低低低温省煤器在运时粉尘值,可以避免小时均值超标。
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