从表2、表3可以看出,2种运行方式脱硫系统入口和总排口SO2进出口浓度相当,但“2+3”运行方式循环泵电流比“3+2”方式低10.39 A,折合每小时节电约90.70 k Wh,按每年运行3000h、0.35元/k Wh计算,合计节约电耗为9.52万元/年,可见循环泵运行方式有一定的节能效果。
4.3 浆液循环泵“4+2”和“3+3”运行方式节能对比分析
一级塔开启B泵、C泵、D泵、E泵,二级塔开启G泵、H泵为“4+2”运行方式 ;一级塔开启B泵、C泵、E泵,二级塔开启F泵、G泵、H泵为“3+3”运行方式,数据取自脱硫运行DCS所采集到的SO2浓度及循环泵运行电流。“4+2”和“3+3”运行方式下循环泵电流及SO2去除浓度对比如表4和表5所示。
表4 “4+2”运行方式下循环泵电流及SO2去除浓度对比
表5 “3+3”运行方式下循环泵电流及SO2去除浓度对比
从表4、表5可以看出,2种运行方式脱硫系统入口和总排口SO2进出口浓度相当,“4+2”和“3+3”运行方式下循环泵电流基本相等,但“4+2”比“3+3”运行方式下一级塔多开1台氧化风机,氧化风机电流为25.6 A,折合每小时节电约59.53kWh,按每年运行3000h、0.35元/k Wh计算,合计节约电耗为23.47 万元/年,可见对循环泵运行方式的优化有较为可观的节能降耗效果。
从以上数据可以得出,充分发挥二级吸收塔出力是串联吸收塔节能降耗的关键。针对不同的脱硫浓度,采用与之相适应的浆液泵运行方式和手段,以保证串联吸收塔SO2去除效率和超低排放要求。
5 结语
(1)在脱硫系统入口SO2浓度为3 300~4 100mg/m3,运行5台浆液循环泵时,“2+3”运行方式更为节能 ;在脱硫系统入口SO2浓度为4 100~4 600 mg/m3,运行6台浆液循环泵时,“3+3”运行方式更为节能。
(2)在脱硫系统入口SO2浓度逐渐升高,脱硫浆液循环泵依次最佳运行方式为“2+1”“2+2”“2+3”“3+3”“4+3”“5+3”。
(3)在脱硫系统入口SO2浓度逐渐升高时,提高二级吸收塔浆液循环泵的出力,可起到较好的节能降耗作用。
(4)建议一级吸收塔脱硫效率控制在80%左右,二级吸收塔氧化风机一般“1用1备”即可。
(5)建议结合机组实际运行参数(包括浆液、p H值、密度、液气比、浆液停留时间等)及燃煤硫份情况,对浆液循环泵运行方式开展不同负荷段时的优化组合试验,探索在不同工况下实现FGD节能减排的最佳循环泵组合方式,在保证净烟气SO2浓度达标排放的前提下,实现FGD的经济性运行。
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