进一步分析,该厂输煤系统原始风量较大,设计风量为24000m3。国内比较成熟的水浴除尘器处理风量在6000~15000m3之间,处理效率为80%~90%,与该位置改造的需求有一定的差距。湿电两级除尘器处理风量一般在12000~24000之间,除尘效率能达到99%以上。
经济方面比较,按拆除原除尘器、重新布置管道,水浴除尘器比湿法电除尘器改造费用低40~50万元。但水浴除尘器除尘效果一般不适合大粉尘量的地方除尘,排放指标勉强能到达30mg/m3,每月需要定期维护,后期维护工作量较大,废水产生量较大。而湿法电除尘器的除尘排放指标能达到10mg/m3左右,同时故障效率低,维护量小(比静电除尘器减少80%,为布袋除尘器维护量的10%),废水产生量也低于水浴除尘器。
根据以上分析对比结果,结合电厂自身运行情况,选择采用湿电两级除尘器。
3 湿电两级除尘器升级改造方案
湿电两级除尘器主要由以下几部分组成:前置预处理装置;正负极电场系统;喷雾系统;水位控制系统;给水系统;排污装置;整机控制系统组成。
安装湿电两级除尘器需要把原风管全部拆除,重新设计和布置新的风管,根据现有实施煤种,重新设计新的碎煤机室除尘系统。风管重新设计布置,本体、管道、电场升级为304不锈钢材质,楼梯及支架采用镀锌材料。
现有除尘器除整体结构形式更换以外,其他主要改造升级内容有:
(1) 除尘器的本体、管道、电场由普通碳钢升级为304不锈钢。
(2) 风管进口增加入口电动门,防止除尘器停运期间粉尘进入。
(3) 除尘器本体采用模块预制,现场不进行本体焊接。
(4) 增加除尘前后风压自动测量,保证前后压差正常。
(5) 采用程序电动排水且与风压差值联动,减少了废水产生,每小时产生废水0.2~0.5t。
(6) 设置风管冲洗管道,停机即可冲洗。
(7) 风管各位置预留了测量口,方便环保部门测量数据。
(8) 就地控制箱采用二次密封设计、电缆全密封,防止粉尘进入。
(9) 采用电动赛式防堵排污阀,防止排污口易堵塞。
(10) 增加两级液位计解决了测量时的盲区,保证了液位的准确可靠,防止误报和拒报。
4 结语
湿电两级除尘器出口粉尘浓度能降到10mg/m3左右,同时彻底解决了煤粉在除尘器内部自燃和爆炸隐患,现场除尘效果提升,栈桥内粉尘能得到有效控制,电气和热控设备的寿命可提高一倍以上。改造后的除尘器故障率低,每年维护工作量比现有静电除尘器减少超过80%,每年可节省维护成本10万元。湿法电除尘器的废水产生量仅为0.2~0.5t/h水,远低于采用循环箱的水浴除尘器的2t/h。所以,根据国内沿海电厂印尼煤掺烧比例较高的特点,从设备安全、环保、可靠、高效运行上考虑,湿式静电除尘器可在沿海火力发电厂广泛应用。
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