2.2对脱硫效率及浆液pH值的影响
在各台吸收塔浆液发生起泡溢流的同时,#1、3、4炉吸收塔内浆液pH值持续走低,石灰石供浆量较平时偏大也不见提升,至29日14:00,#1、3、4炉吸收塔浆液pH值已低于5.0的控制范围低限,最低值达到了3.8,脱硫效率下降明显,为尽量提高脱硫效率,向#1、3、4炉吸收塔内添加了部分脱硫催化剂,尽量能够降低净烟气SO2的浓度。17:00左右将来自球磨机制浆系统的#11石灰石浆罐原存浆液全部使用完并放空,使用备用的石灰石粉仓(外购的石灰石粉)制浆并给吸收塔供浆后,17:11左右发现一直未能提升的#4炉吸收塔浆液pH值迅速提升(#1、3炉也提升),45分钟左右就由3.9提升到了正常值5.0,当时#4炉吸收塔的供浆量及浆液pH值变化的趋势见图1。
图1#4炉吸收塔供浆量及浆液pH值变化趋势图
原#4炉吸收塔内供浆量不低,最高时达到了28m3/h左右,但pH值一直无法提升,维持在4.0左右,分析原因为塔内Mg+含量过高,这些Mg+通过石灰石浆液进入吸收塔内后,由于同离子效应,影响CaCO3溶解和正常氧化反应,因为Mg+的活性远高于Ca+,在Mg+含量较高的情况下,首先结合阴离子,阻碍Ca+与HSO32-,SO42-等离子的结合,从而抑制石灰石的溶解[4],不溶解的碳酸钙均存在于吸收塔浆液中。
2.3对石膏二级脱水性能的影响
全厂吸收塔浆液起泡溢流,pH值难以提高的同时,石膏二级脱水系统的运行也遇到了问题,真空脱水机上石膏滤饼厚度DCS上显示35mm,且脱水机的频率已至最大,就地检查发现实际石膏滤饼厚度较薄,至滤饼测量部分石膏浆液上面全部积存水,滤饼根本无法成形,滤饼测量装置受石膏浆液表面水份影响不能正常测量出实际厚度,汽水分离器内部真空度达-70kPa以上,取样测试的成品石膏水份高达19.06%,难以进行综合利用。
石膏脱水机是靠真空泵来吸出石膏浆液中的水份的,从吸收塔浆液分析结果可以看出,石膏浆液中碳酸钙含量非常高,由于碳酸钙的颗粒小,会导致滤布的滤孔被堵住,真空度很高也难以析出水,同时石膏浆液中CaSO4·2H2O含量低,石膏晶体体积小,大多为可溶性细小杂质,这些杂质均难以脱水,所以石膏脱水机生产出的成品石膏水份高。
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